1999年9月16日凌晨,一阵急促的电铃声在黑龙江省鹤岗矿务局多
种经营总公司矿山救护队院内响起。正在值班的救护队员立即各就各
位,刹时,闪烁着红色信号灯的矿山军事化救护车,带着急促的呼啸
声,闪电般地向兴山公司一煤矿奔去。
兴山公司一煤矿始建于1996年4月,设计能力年产原煤6万吨。现
开采12号和22号两个煤层。矿井采取压入式通风方式,在风井设两台
风机;一台55千瓦离心式主扇,另一台11千瓦节能主扇,总入风量为
每分钟958立方米。通风系统为:风井入风,主井和北风井排风。
该矿井绝对瓦斯涌出量为每分钟0.706立方米,相对瓦斯涌出量
为每吨7.33立方米,属低瓦斯矿井。
事故经过
9月16日,一班(0时至8时),正施工于22号新区的04掘进队当班
出勤13人。1时30分,矿井值班人员接到主井把钩工从井下打来的电话:
“我感觉大巷里面来了股风,很大,好像有情况!”在值班人员指派
下,安全检查员和大班瓦斯检查员急忙向22号层暗井底弯处走去,发
现里边冒顶,黑烟弥漫,立即向矿调度室作了汇报。经派人查看,确
认正100水平22号层04掘进工作面发生了瓦斯爆炸事故。经矿山救护队 探查核对,这起瓦斯爆炸事故共死亡11人,直接经济损失75万元。
事故鉴定
瓦斯爆炸发生地点为17小川下口往上7米处。
瓦斯源认定依据为:1.该矿井为低瓦斯矿井,22号层为瓦斯煤层,
瓦斯鉴定停风20分钟浓度达1.2%;2.事故发生后,矿山救护队现场
检查17小川及各小川瓦斯浓度均在5%以上;3.该区域通风系统不完
善,未形成全风压通风系统,局部通风风量不足,各小川处于无风或
微风状态,造成瓦斯积聚,达到爆炸临界点。引爆火源经现场勘查认
定为放炮时产生的火花。
事故原因分析
该区域通风系统不合理,未形成全风压通风系统,局部通风风量
不足;回采开帮无风作业,造成瓦斯积聚超限;炮眼最小抵抗线不足
0.5米,未封炮泥;放炮时瓦斯检查员不在现场,没有检查瓦斯浓度。
放炮火花引起瓦斯爆炸是造成这起事故的直接原因。
该区域技术设计不合理。一是通风设计不合理。该区域未形成全
风压通风系统,而是采用局扇通风,供风距离近400米,作业地点处于
无风或微风状态。二是回采设计不合理,该工作面为原始块段,煤层
厚度1.3米至1.6米,没采用正规壁式方法开采,而是采用掘多个联 络巷方法(设计7个,实际掘20个),在里面迂回采煤,致使这些联络
巷形成了瓦斯积聚点。
各级技术职能部门监督管理不力,尽管在作业规程上审批让先掘
回风巷,但承包者为了要效益、少花钱,强调缺设备,对一直没有掘
回风巷这种情况,未予制止,听之任之。
井下安全生产管理混乱。放炮不执行“一炮三检”和“三人连锁
放炮制”,炮眼不封泥;瓦斯检查员下井后在暗井绞车峒室,没有到
工作面检查瓦斯,瓦斯漏检。(中煤劳保科技学会提供)
点评
该矿井承包者为了要效益、少花钱,竟然在安全上省了保命钱,
应该掘回风巷不掘,结果在通风系统不合理,尚未形成全风压通风的
情况下,照样组织煤炭生产,终于由于局部通风风量不足,回采开帮
无风或微风作业,造成瓦斯积聚遇放炮火花发生瓦斯爆炸事故。这起
事故告诫我们,在安全生产上该花的钱必须花,一分钱也省不得。特
别是用于安全生产的技术措施费用,必须按规定足额提取,专款专用,
不得挪作它用。《中国煤炭报》
编 辑:兰天 |