“铁军”转型做先锋 | |||
中国平煤神马集团铁运处服务集团产业结构调整纪实 | |||
煤炭资讯网 | 2014-9-4 14:30:09 通讯特写 | ||
本网讯 一条蜿蜒的铁路专用线延伸到首山,把煤炭与焦化产品联系在了一起。近几年,随着集团产业链条不断延伸,原煤由过去的65%对外销售,变为现在的65%内部消化。
伴随集团产业结构调整步伐的加快,煤炭运输成为关键的一环,铁运处的运输组织也发生了巨大变化,由过去的外运组织为主变为现在的内部运输为主。 这一变化意味着穿插运输、迂回运输、拆角运输、反方向运输和调车编解作业量大幅增加,对该处的运输组织提出了更高要求。 线路逐年增加,铁运处如何应对集团产业结构调整所带来的考验? “要适应现在煤炭去向的变化,必须发挥各段站党组织、党员干部的引领和带动作用,进一步优化运输组织,走内涵式发展道路。只有这样才能服务好集团产业结构调整大局。”铁运处党委书记牛皓宇说。 更加繁忙的调车作业 “车来了,往5道、5道……错了!错了!”8月27日晚上,铁运处田庄车务段主抓安全生产的副段长杨广喜做了一个梦,梦里还在喊着调车作业的话。 杨广喜以前曾在该处调度室当过调度员。但是转岗以后,他还是时常做梦梦到调车作业时的场景。 “调车作业时调度员高度紧张,生怕出一点差错,造成股道堵塞,影响生产运输。”杨广喜说。 该处处长吴斌说,集团铁路线的特点是西高东低,从高庄站到平东站是一路下坡。原来,该处组织大部分外运车辆由西向东拉重车向平东站驶去。随着集团加快产业结构调整步伐,越来越多的重车从东向西开往中平煤电公司、瑞平电厂、朝川焦化公司、京宝焦化公司等单位。 这一变化不仅仅是运输方向上的变化。拉重车向西边爬坡,受到列车牵引定数的影响,一个车头只能拉25辆至27辆车。如果是从西向东拉,一个车头一次就能拉50辆至70辆车。 此外,煤炭外运是从国铁申请车皮,只需一次运输即可将产品发给客户。内部运输是将入洗煤拉到各选煤厂,再把各选煤厂的产品、副产品拉出来,需要经过多次运输。 如此一来,运输次数增多,占用区间也增多,股道就更加紧张,区间的通行能力也就随之降低,运输组织、站场组织、货运组织更为复杂。 为了缓解运输压力,该处想了不少办法。五矿站至七矿站之间有两个卸矸石的货场,而七矿站是东西运输的“咽喉”,车辆停在那里卸车会影响其他列车通行。因此,该处在五矿站新建一条西牵出线,专门建了卸矸货场,用于疏通紧张的股道。 同样,该处在八矿站至平东站之间正在建一个专用的卸矸货场,用于提高东部铁路车辆通行能力。 挖潜设备 提高工效 8月26日上午,该处车辆厂后院火花四溅,“哐哐”的砸击声不断传来。 “这是在修复变形的车辆。先用电焊烤热了,再用铁锤砸,直至车辆表面平整。现在车辆变形不严重的地方,仍然使用这种传统的办法修复。”车辆厂厂长朱福生说。 而在不远处,一台整形机“伸”出上下“卡爪”卡住车辆车体,液压柱开始用力顶住车体,将车体上凸出的部分顶回原位。不一会儿,一台变形严重的车辆就被修复完毕。 装备水平在一定程度上决定了一个企业的生产规模和发展速度。 “现在每天调车作业量太大了,我们得想方设法提高工效,利用机械化装备加快各项作业进度,为完成运输任务赢得宝贵时间。”朱福生说。 想要顺利完成大量的运输任务,车辆是必不可少的工具。该处共有车辆1289台,除去正常的厂修、段修、辅修、临修外,可用的车辆还剩下1100多辆,车辆有效利用率在92%左右。但这还是不能满足当前的运输需求。 为此,该处把不同车型的车辆整合利用,从单向运输变为双向运输,尽量减少空车运转,提高重车运输比例。 为保证运输车辆供应,车辆厂加快了检修速度,从过去一天半检修一台车辆变为现在一天检修一台。其中,风动架车机的应用为缩短检修时间发挥了重要作用。 在车辆厂维修车间,一台风动架车机的4根大钢柱从地下缓缓升起,将一台21吨重的车辆架了起来。 这在以前,需要用天车先吊起车辆一头,职工把铁支架放在下面支撑,天车再吊起车辆另外一头,职工再搬铁支架支撑住车辆。 在卸车环节,原来基本上靠人工卸货物。近两年,该处督促各个卸车单位购置了抓斗机、翻车机等机械化装备,大大加快了卸车速度,提高了车辆利用率。 突出细节 弥补不足 8月26日晚上9点10分,田庄站助理值班员王文才接到通知,一趟列车很快就要进站。他立即走出运转室,提前去检查线路情况。 “我们现在为了不影响线路通畅,规定不让车辆在站上占用股道太长时间,所以不能让车等人,必须人提前下去等车,做好接发车工作。”田庄站站长李俊才说。 天下大事必作于细,天下难事必作于易。看似简单的细节,如果不注意,就会影响全局。 田庄车务段是集团铁路运输的“东大门”,承担了集团一半以上的运输任务。其中,田庄站每天接车130对左右。王文才和其他助理值班员值班时12小时内要接送30辆至40辆车。 6月中旬,王文才在一次接车时发现,有人想要从车底下钻过去抢越股道。当时列车正准备启动,情况万分危急。王文才边跑边喊:“别钻了,车马上开了。”这才避免了一起事故的发生,而他自己却崴了脚。 面对复杂多变的铁路运输任务,细节处理往往起着关键作用。 有2.6万多个零部件的内燃机车(火车头),原来三年一次的中修都要送到外边修理,不仅维修费用高,所需时间也长。从去年4月份开始,该处机务段把这块“硬骨头”啃了下来。 火车头2万多个零部件需要全部“解体”,拆下来维修保养,该更换的进行更换。如此大的维修量,该段60个工作日便拿下了。 “我们可是国内地方煤炭铁路首家能够完成中修修程的单位。自己修理不仅能节省很多费用,还能节约不少时间,让机车早日运转。”该段负责检修工作的副段长杨治国自豪地说。 在整个铁路运输过程中,火车头、车辆、车站、线路等环节环环相扣。如果每个环节都能严抠细节,从每一个细节中提高工作效率,那么将对整个运输生产起到至关重要的作用。 先天不足,后天弥补。硬件不足,管理跟上。目前,铁运处的硬件投入跟不上运输发展的需要,只能从内部挖潜。这也正是该处为服务集团发展而绞尽脑汁解决的问题。 虽然在这样的条件下作业,但是该处近几年运量只增不减。去年,该处创历史最高运量纪录,突破了4600万吨。今年1至8月份,该处已经完成运量3354万吨,同比增加129万吨。
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