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【本网讯】山东龙口矿业集团梁家煤矿按照精细化管理要求,创新实行流程倒置煤质管理模式,取得良好成效。1至11月份,该矿好煤率实际完成65.68%,比计划指标提高了2.78个百分点;商品煤合格率达到98%以上;杜绝了煤质事故,实现“零投诉”。
流程倒置煤质管理模式是该矿结合自身实际,以终端数据为抓手,从销售终端到开采源头的逐级倒推、逐级落实、逐级推进的一种逆向管理模式。管理流程为:地面→系统→源头;相对应各单位的管理流程为:煤管中心→调度室→煤质小分队→生产、辅助单位。在日常生产和煤质管理中发现的问题,由煤管中心直接以落实单的形式下发到区队,并监督落实整改;无明确责任主体或暂时不能明确责任主体的,由煤管中心汇报调度室,由调度室、煤管中心共同组织落实,直至查清源头,并制定合理有效的措施。对安排落实的问题进行跟踪监控,实行压力传递、责任传递,做到每一个问题都有落实、有整改。
今年前三季度,该矿结合自身实际,制定切实可行的煤质管理措施,使好煤率不断提高,实现了提质增收。四季度以来,特别是进入十一月份,针对市场急剧变化,采场条件变差,次煤库存增加,煤质管理形势严峻的实际,该矿分阶段、分头面、分单位、分责任进行精细化管理,寻找质与量的最佳结合点,追求效益最大化。在煤炭发运过程中,该矿从各个环节入手,查找工作中的薄弱环节,及时制定防范措施,堵塞漏洞,形成了“一查、二看、三对比、四签字、五审核、六通过”的工作程序,真正做到层层有把关,有审核,防止了以次充好、以好充次煤质事故的发生;为提高数据的科学性,该矿采取每天对各回采工作面、运输系统、风选系统及商品煤的质量数据进行统计分析的方法,按照“树形结构”逐级向下分解到各单位、各生产流程环节进行落实,增强了煤质波动段的控制能力;在考核上则增加了对水分和灰分的考核,以及对选煤厂尾煤、放仓块数量以及手选矸石的考核,使质量和数量指标得到有机结合和统一。
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