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四川达竹集团公司石板选煤发电厂循环经济发展纪实

煤炭资讯网 2005-3-3 9:41:36    煤矿新闻
四川达竹集团公司石板选煤发电厂循环经济发展纪实                 四川达竹集团公司石板选煤发电厂循环经济发展纪实
 
                                  http://www.cwestc.com    2005-3-3 
       
    四川达竹集团公司石板选煤发电厂是一家集选煤、发电、建材生产为一体的综合性企业。2004年该厂入洗原煤90.8万吨,超设计能力50%,生产精煤45.8万吨;发电8049万KWH;建材生产粉煤灰砖2335万匹,销售粉煤灰砖2371万匹;各项经济指标均创建厂15年来的最好水平。
    原煤变精煤
    正是这样一个蒸蒸日上,充满无限发展潜力的企业,6年前却因"资源-产品-废弃物"这种传统经济模式中的工业废弃物,限制了该厂进一步的发展壮大。当时该厂是一家单一的矿区型选煤厂,生产的主要产品为1/3冶炼精煤,设计原煤处理能力为60万吨/年。通过跳汰、浮选等生产工艺将黑乎乎的原煤变成了乌黑的冶炼精煤,同时每年也因此要排出10~15万吨的废弃物---煤矸石。
    矸石变燃料
    该厂通过建矸砖厂等方式消化了部分煤矸石,经过几年的积累,煤矸石的贮量已达相当规模,占用了该厂大量的土地。随着煤矸石的逐渐增多,这一问题已经成为该厂进一步做大规模的最大障碍。如何处理这些工业废弃物,成为当时该厂领导班子感到非常棘手的问题。经过多方考察论证,在1999年底一座投资5000多万元,装机容量为2×6000KWH的煤矸石发电厂应运而生。随着煤矸石发电厂的建成投产,不仅消化了该厂沉积多年的煤矸石,而且还满足了该厂和达竹集团公司中山片区金刚煤矿、斌郎煤矿、小河嘴煤矿等单位安全用电的需求,余电还上了国网。工业废弃物通过这一过程变成了清洁能源。
    煤灰变"金砖"
    该厂通过发电使积存多年的煤矸石得到了有效解决,但如何处理电厂燃烧后形成的大量粉煤灰和炉渣的问题又日渐突出。该厂能堆的地方都堆满了粉煤灰,实在没有办法,只好到农村去征地堆放,然而仅征地费一项一年就要花上百万元。2002年5月该厂抓住国家实施"禁止粘土砖,限制实心砖,大力发展新型墙体材料"这一有利时机,投资700余万元修建了一座利用粉煤灰生产标准砖的粉煤灰建材厂。经过最初的产品宣传和用户试用比较,粉煤灰砖这一新型墙体材料在市场上的认知度、接受度和影响力都有了大幅提高。从2004年二季度以来,产品更是长期处于供不应求的状态。2004年10月该厂又投资200多万元修建了一条年生产3.86万立方米(折合标准砖2600万块)的蒸压盲孔砖生产线,进一步扩大了建材规模,弥补了建材产品单一的缺陷。随着建材厂盲孔砖生产线的投产使用,电厂每年排出的5-6万吨粉煤灰和炉渣将全部被消化。在解决了环保问题的同时也产生了一定的经济效益。
    该厂经过洗煤、发电、建材这三个不同的生产过程,将生产精煤生产的废弃物煤矸石用于发电,发电废弃物灰渣生产建材,将煤炭资源彻底榨干吃尽,实现了有限资源的再利用,为该厂提高经济效益,增强可持续发展增添了后劲。
来源:厂长经理日报



     编 辑:远帆


     编 辑:远帆
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