电力行业 电力需求加速回落 煤价始现大跌 | |||
| 煤炭资讯网 | 2008-11-24 9:41:08 能源新闻 | ||
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电联近日公布了2008年1–10月份全国电力工业生产简况。 1–10月,平均利用小时3981小时,同比降低200小时,降幅4.78%;其中水电3110小时,同比增长22个小时,升幅0.71%;火电4171小时,同比降低225小时,降幅5.12%; 1–10月,新投产装机5846.2万千瓦,其中火电4091.59万千瓦,水电1525.88万千瓦,风电196.47万千瓦。 主要观点 一、单月发电增速降至-4% 10月单月发电量增速十年来首次降至负值(-4%)。剔除春节因素影响,上次单月负增速发生在1998年,当时正值东南亚金融危机,是我国上一轮经济周期的底部。1–10月累计发电量增速降为8.3%,较去年同期增速回落近8个百分点。 我们在9月月报中详细分析了发电增速下降的现象:宏观经济全面减速,尤其是重工业严重受挫导致了发电增速的急剧下降。而通过分析四种重点耗能产品数据得出:下游房地产等行业不景气以及产能扩张过快是这些产品产量迅速下降的主要原因。 10月份数据证明经济尤其是重工业的恶化有加速趋势。10月份工业增加值单月增速降至8.2%,较9月份增速回落3.2个百分点。同期我们跟踪的几种高耗能产品产量增速继续创出新低。 基于国内外需求仍在不断恶化,我们姑且假设11、12月份的单月发电增速均为-7%,则全年发电增速约为5.7%。 二、全年利用小时可能跌至4700小时左右 1–10月份,新增火电装机4091.59万千瓦,同比回落31%。10月单月新增火电装机仅有43.5万千瓦。受需求大幅回落影响,1–10月全国火电平均利用小时继续加速下滑,同比降低225小时至4171小时。 根据中电联预测,2008年新建投产装机9000万千瓦,考虑关停1300万千瓦,全年净增装机7700万千瓦。在前面5.7%的发电增速下,预计2008年全国发电设备平均利用小时下降6%左右,可能跌至4700小时左右。 三、10月来水有所下降 与历年同期来水量相比,10月份全国主要江河来水量,除珠江流域西江偏多1成外,其它主要江河均较常年偏少。其中,松花江偏少7成;辽河偏少5成;海河流域南拒马河偏少5成;黄河上游偏少2成,中下游偏少5~7成;淮河上游偏少1成,中下游偏少3成;长江上游干流偏少近3成,中游偏少3成半,下游偏少2成。 根据葛洲坝出库流量统计数据,该流量较多年同期水平下降40%左右,与去年基本持平。1–9月水电累计利用小时为2819小时,同比增加60小时,增速较上月有所回落。 四、煤价呈现加速回落趋势 2008年11月17日,秦皇岛港山西优混含税车板价较上周报价暴跌70元(幅度9.2%)至690元,为今年以来的单周最大跌幅。截至2008年11月17日,市场煤价较7月最高水平已回落几近30%,较年初水平仍高出近40%。与此同时,沿海需求压力逐渐向坑口传递,山西坑口价也出现松动。 煤价在经历了一段时间的胶着状态后,首次出现了较大幅度的下降。在下游需求严重萎缩的背景下,电厂的高库存更可能导致了短期煤炭需求的真空;另一方面,煤炭贸易商前期购煤的高成本也增强了其在目前环境下的惜售心理。双方博弈的胶着状态势必不能持久,之前我们预计在煤炭产运销衔接会后,煤价会出现方向性的大幅下跌,现在来看,煤价大幅下跌可能会提前到来。
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