“罢工”的工具“上岗”了 | |||
| 煤炭资讯网 | 2009-3-30 8:20:27 通讯特写 | ||
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对于一年要完成回采10个工作面的权台矿来说,工作面的安装拆除工作可是矿井安全生产的重中之重,在这过程中出现任何一个小的失误,都可能对矿井的生产接续带来严重的影响。
进入3月份,徐矿集团权台矿34219、95143两个工作面同时安装,为做好前期准备工作,矿安排运搬工区3天内完成两个工作面1400米的钉道任务。接到任务后,运搬工区钉道班立即组织人员来到施工现场,他们表示一定在规定的时间内完成任务,为安装工作创造好的条件。根据分工要求孙礼雷、梁端来负责加工弯道,这可是他们最拿手的,他们将轨道固定好,卡好液压弯道器忙了起来。可偏偏在这个紧要关头,液压弯道器却“罢工”了。孙礼雷感觉弯道器没有压力,根据经验他们判断,这个用了三年的工具密封圈一定又坏了,可是在他们换上新的密封圈后,情况还是一样。一定出现了大故障,这可让他们紧张起来,矿上从来没有人维修过液压弯道器,如果真的修不好,任务怎么完成? 班长高传军及时调整了作业计划,安排工友们先全力以赴铺直道,自己则带上高修海、赵启勇将弯道器抗上井处理。一路上,高传军和他们两人商量,弯道器压力达不到,应该是油路密封出了问题,虽然以前没有修过这种工具,但在这个节骨眼上,再难也要试试,只要用心去做,就没有干不成的事。在检修车间里,他们三人将弯道器全部拆开仔细检查,果然不出所料,由于密封处钢珠反复摩擦,导致密封间隙加大,受压时发生漏液,不能完成作业。但如果把磨损的密封挡板焊好,重新钻上合适的眼距,问题就可能解决。可是说起来容易,要在2平方厘米大、6毫米厚的密封挡板上完成,也绝不是一件轻松的事!间隙焊好后,由于密封挡板在密封组深部,焊接点不容易处理平滑,赵启勇用砂纸卷着木棒入密封组中耐心的打磨,一下、两下,直到将挡板打磨的平整如初;为了钻眼一次性成功,高修海决定先用4毫米的钻头套好眼,再用6毫米的钻。此时,天已经黑了下来,无法仔细观察到密封组内的空间,高传军、赵启勇两人就拿着矿灯照着,高修海用电钻进行钻眼,这6毫米的距离,足足花去了他一个半小时的时间。钻好后,他们迫不及待地将密封钢珠装上进行试验,问题果然解决了。经他们使用后的液压弯道器更加有“劲”了!弯起道来真是“虎虎生风”。 高传军立即安排人员加工安装工作面需要的12根弯道,在规定的3天时间内,保质保量的完成了两工作面安装的铺道任务。
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