| 转方式 调结构 王庄煤矿迈向科学发展新阶段 | |||
| 煤炭资讯网 | 2010-6-9 9:39:47 局矿快报 | ||
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本网讯:近几年来,王庄煤矿一改过去那种粗放式、高消耗、高污染的发展模式,立足自身实际,把节能减排、优化产业结构作为转方式、调结构的突破口和总抓手,努力转变经济增长方式,使企业迈向了科学发展的新阶段。
淘汰落后产能。王庄煤矿是有着二十多年开采历史的矿井,陈旧的生产设备和落后的开采工艺成为节能减排的“软肋”。为解决这一问题,该矿每年投资1000多万元,更新淘汰落后设备,让高能低耗功能设备和非标产品全部“下岗”,使装备水平达到了安全、高效、节能标准要求。 限产压量。煤炭生产过程中,大量的矸石排放到地面,既占地又对环境造成污染。降低原煤产量是减少矸石排放量的直接渠道。为减少煤矸石排放对环境的不良影响,在现场条件和矿井能力都具备大幅度超产而且市场火爆的情况下,该矿没有急功近利,突击生产,而是采取“限产压量、挖掘潜力”的增效方式,大幅度减少矸石排放量。煤炭产量由2003年的29.5万吨压缩到2009年13万吨,下降了56%,矸石排放由13万吨/年减少到近两年的5万吨/年,下降62%。加上建设消耗,近六年来,矸石山不但没有增大,反而“瘦身”一半以上,两年内煤矿标志性的矸石山将消失。产煤少了,矸石排放少了,经济效益反而大幅提高。利润由2003年的300万元上升到2009年的3623万元,增长了11倍。 深度加工。该矿煤种为主焦煤,省内稀少,建矿以来作为工业用煤开采销售,资源优势被丢弃。为了拉长产业链,提高附加值,挖掘资源潜在优势,该矿于2006年建成入洗30万吨/年洗煤车间,打破了“王庄煤不能洗”的专家定论,成功洗出优质精煤,成为经济大提速的“亮点”。2009年,洗煤工艺优化取得新进展。增加真空过滤装置,精煤产率达到79%以上,灰分10.5%以下,保持了洗煤用水循环利用和污水“零”排放。通过洗煤,资源潜力得到最佳释放,精煤比直销原煤每吨增值近千元。
精采细采。该矿始终坚持“煤炭资源吃干榨净,就是最大节约”的原则组织生产,杜绝了“有水快流”和“采富弃贫”粗放掠夺式开采。大力采用绿色开采,在构造复杂块段,通过优化采场布局,“肥瘦”兼顾,合理配采,采取砌块充填置换等技术工艺,减少阶段煤柱损失,对边角煤柱及过去丢撇块段进行统一规划,及时回收。2004年以来,采区回采率和工作面回采率分别比过去提高7.5%和10%,累计回收边角残次煤柱20万余吨,从源头上杜绝了资源浪费。
依靠科技增效益。一是充分发挥高水充填开采技术优势,复采保护煤柱,向“禁采区”开采要效益。二是坚持“打精煤牌,走特色路”,让煤质优势变成品牌特色,打造新的经济增长极。在洗煤工艺上,该矿利用螺旋分级机合理调整精煤灰分,使精煤灰分可调可控,进一步提高了煤的含“金”量。三是依靠开采工艺创新,精耕细作,广种薄收,最大限度地提高资源回收率。
变废为宝。从源头上减少废物的产生,实现由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变。该矿将采空区的矿坑水沉淀净化,用于井下生产的洒水降尘和地面非生活用水,实现了废水利用,每年节水18万方。
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