| 汝箕沟煤矿煤质选运科动小手术治顽疾 | |||
| 煤炭资讯网 | 2010-8-14 16:33:05 经验交流 | ||
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【本网讯】 在创先争优活动期间,汝箕沟煤矿煤质选运科结合工作实际,充分发挥党员干部先锋模范作用,组织党员干部深入车间,对排矸设备进行技术改造。 一直以来,选矸车间排矸轮“卡矸”的问题都得不到很好的解决,近期,排矸轮“卡矸”现象更是频频发生,故障严重时,工作人员需放水后进入排矸轮用锤砸、钢钎撬等办法进行排矸。放水排矸后再加水,最快也要四五个小时,由于机舱空间小,取出的矸石需要一块一块往出抱,工作起来相当困难,稍不留意就会磕手碰脚,造成安全事故。为了不影响井下生产,故障排除期间只能用老系统出煤。老系统出煤,都是手工选矸,煤质根本无法保证,这也是领导最头疼的事。新老系统转换还需手工打翻板,即耗时又耗力,尤其是冬天,主井机头漏斗内煤泥冻结,必须用洋镐、钢钎把煤泥凿成碎块清理干净才能操作,故障排除后,老系统转换新系统时又得动用倒链拉翻板,这些工序不仅占用了大量时间,而且还给员工增加了很大的工作量。针对这一情况,煤质选运科管理人员多次会议商讨,研究对策。共产党员刘康生和预备党员郑海军在科长面前立下了军令状,表示尽快把这个“顽疾”治愈。他们抱着积极负责的工作态度,带领全体维修人员日夜奋战在车间,认真查找症结所在。当他们发现排矸轮卡矸的原因是由于排矸轮与筛床、还有筛床与横梁之间的间隙因长期磨损变宽,造成体积较大的矸石漏进排矸轮,当矸石正好落在排矸轮与筛床、还有筛床与横梁之间,排矸轮就会“卡死”“瘫痪”。“病症”查明后,党员刘康生带领大家仔细琢磨,认真研究,经过两天两夜的努力,大家拿出了几套整改方案,通过反复推理论证,刘康生的整改方案更为经济合理,即在筛床下“唇板”的前端以及筛床横梁底面分别焊接一道一米多长的弧形板,这样就调小了排矸轮弧形间隙,大块的矸石就不会漏下去。 经过改造后,排矸轮再没有发生过“卡矸“现象。这项技术革新,彻底解决了困扰多日的大难题,不仅节约了大量的人力物力,水电费用,而且还保证了煤炭质量,为汝箕沟煤矿创造了丰厚的经济效益,为完成全年生产任务奠定了坚实的基础。
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