| 淄矿集团许厂煤矿330溜煤眼给煤机自行改造完毕运输实现“双保险” | |||
| 煤炭资讯网 | 2010-9-25 7:29:15 经验交流 | ||
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近日,山东淄矿集团许厂煤矿通过自行设计330溜煤眼给煤机PLC自动控制系统,实现无人自动控制给煤机闸板开关。该系统是既原有“溜煤眼自动控制系统”后,自主研发的PLC控制溜煤眼系统,两者同时兼用,实现给煤机运输“双保险“,保障原煤顺利通过溜煤眼进入井下主煤仓,提高运输效率,一年可节约成本上百万元。
许厂煤矿330强力皮带是该矿主要运输大皮带,担负着330采区原煤的提升运输,给煤机作为皮带连接井下煤仓的重要枢纽,它的顺畅放仓直接影响到330强力皮带的原煤运输,关乎着矿井的经济命脉。 该矿330溜煤眼给煤机目前使用的是河南某厂家生产的一套“溜煤眼自动控制系统”。该系统自投入使用三个月以来,时常出现传感器动作不牢靠现象,导致煤位高度达到预设4.5m时,不能及时开启给煤机闸板放仓,造成原煤溢出仓外,给工人造成劳动强度。当煤位低于3.5米时,给煤机司机不能快速关闭闸板,由于该地段处于井下主回风巷道,风力大,风流在经过溜煤眼时会吹起一些煤泥水,经过闸板口附着在溜煤眼下面皮带操作台上,影响电机、油泵、油缸的使用寿命。该系统在出现问题后,厂家人员不能及时处理,直接影响生产。 针对以上问题,该矿机电队成立了科研小组,经过勘察现场,反复试验研究,自行设计出了一套“330给煤机PLC自动控制系统”,当原有溜煤眼系统出现问题后,设计的备用系统能及时投入使用,避免因设备问题,影响原煤运输。 该队自行改造的330给煤机PLC自动控制系统是通过运用PLC数据编程模块,设定停止、开启信号。在溜煤眼上端安装一根长度3米的钢管,钢管靠自重作用垂直于煤仓中央,能进行60°自行摆动。在钢管最顶端分别安装两个高密度传感器,位于钢管前是启动探头,位于钢管后是停止探头。为避免钢管出现误操作,在传感器上设定30秒延时等待。当皮带开启时依靠煤下落时产生冲击力,使钢管倾斜30°方向角,在钢管与传感器接触达到30秒后,启动探头给PLC一个启动信号,闸板开启。当皮带停止时,钢管自动回落到停止状态,停止探头给PLC一个停止信号,闸板及时关闭,实现给煤机无人自动控制。 “这套系统成本低,动作可靠,弥补了先前设备的不足,两者同时使用,确保原煤顺利提升。”该矿机电队党支部书记苏守洪说道。
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