| 吴波的“循环水冷却装置” | |||
| 煤炭资讯网 | 2011-10-29 9:36:47 经验交流 | ||
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“自从吴师傅设计安装了这个冷却装置,电机一次也没有烧坏,为我们省了不少钱呢!”冀中股份邢台矿运销科科长如是说。邢台矿的液压给煤机主控电机是整个装车线下泄煤量的“主控室”,运转时间稍长,电机就会出现过热、油黏,造成切轴、烧电机现象时常发生。一个轴的价格是3000多元,一台电机要3万多元。到了夏天,装车线硐室的温度高达45摄氏度,甚至更高,有时一个月要烧毁两台电机,切轴现象更是常见。
该科曾向厂家反应这一问题,但是厂家给的回答是“这属于正常现象。”唯一的办法就是从外厂购买一个冷却装置,可是一个就要近3万元。看着机器一个个的坏了,扔了。运销科电修组组长吴波坐不住了,自己捡来废钢旧铁,认真琢磨研究,反复实验,经过近一个月的设计、修改、加工,终于研制成功了电机水冷却装置。该装置是让油管通过一个自制的循环水冷却箱,利用水的循环性降低油的温度,避免了切轴、烧电机现象。从而保证了给煤机的正常工作,为该矿的煤炭外运提供了坚实的保障。
自从安装了这个装置,吴师傅每天都要观察几次,发现问题及时维修,不断完善工艺,吴师傅说:“咱们自己做的东西比外边买的东西实用多了,散热片都是加厚的。自从安上这个小装置,电机一次也没烧过。”
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