| “悄无声息”提效益 | |||
| 煤炭资讯网 | 2011-10-7 10:14:56 经验交流 | ||
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图为员工正在现场巡检设备
“原来干馏炉一开,那可真是‘敲锣打鼓’,噪声大的就算是面对面大声说话也未必听得清楚。现在好了,你听,一点噪声也没有,悄无声息地就把活给干了,开机率还大大提高了。”指着身后一排排改造后的单炉传动装置,山东能源龙矿集团龙福公司炼油分公司经理王绍波乐呵呵地说。
该装置是由龙福公司生产技术部部长刘同仁牵头研制的。刘同仁与相关技术人员将原来的一套电机、减速机通过一根长轴拖动10台干馏炉的传动方式,改为单机变频调速驱动方式,原装置蜗杆外端与减速机轴头连接,减速机由电动机驱动,实现了干馏炉排渣单机驱动。据介绍,该装置为目前国内同类装置中最先进的,应用前景十分广阔。
该装置在现场应用后,实现了对排渣装置的远程控制,提高了自动化程度,大大减轻了操作工的劳动强度。实现了排渣系统蜗轮装置的无级变速,填补了各速度挡之间的空白,使得调速范围可以达到最小转速到最大转速之间的任何一个数值,这就使得单炉的调节更加精确化、合理化,避免了炼炉现象的发生。据初步估算,仅减少整体停炉及实现精确控制提高出油率方面,年可提高效益约100万元。由于电机、减速机代替了磨擦类传动设备,延长了设备的使用寿命,年可节约维修费用、人工费等10余万元。另外,大大减少了生产现场噪音,有效改善了员工工作环境和环境面貌。
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