| 小河嘴煤矿节能创效成效显著 | |||
| 煤炭资讯网 | 2011-4-22 21:43:18 经验交流 | ||
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本网讯 去年以来,四川煤炭产业集团达竹公司小河嘴煤矿面对矿井煤炭赋存条件差、开采成本高的实际,创新经营思路,通过内部挖潜,实施技术创新、设备节能改造和小改小革竞赛等办法,在节能创效方面取得了成效。
该矿属于国内典型的大倾角极薄煤层矿井,煤炭厚度在0.7米以下,这类极薄煤层一直被视为机械化开采的禁区。2010年2月,该矿装备了国内首套电液控支架综采机组,同时在两巷推行不留煤柱,码礅支护技术,杜绝了煤炭开采过程中的丢失,使煤炭回收率提高了6%,每年可创造效益180余万元。同年10月该矿投入1700余万元建立了川东北地区首个矿井综合自动化信息化系统,对井下变电所、水泵房等设备实行数字化远程控制,达到了井下重要生产设备“有人巡视,无人值守”水平,与原来传统的由值班人员手动操作相比,设备实现了自动开停、智能控制,每年耗电率在原来基础上可降低16.9%,效益显著。 该矿加大技术创新和改造力度,开展了“极薄煤层综采工作面远程电液控制技术研究”科研项目,项目实施后可达到工作面完全无人安全开采,该项目该列入了省级技术创新项目。去年以来,该矿累计完成大小节能技改项目13项,其中以主井风机变频改造节能效果最为明显,年内共完成了两台主井主要通风机的变频改造任务,通过加装变频器,使电动机拖动系统运行在最佳状态,大大降低了设备能耗,改造后的通风机节电率达25.1%,同时也解决了风机电机运行中轴承温度居高不下的技术难题,检修维护成本大为降低。 同时,开展的小改小革竞赛活动,使该矿各类生产设备运行指标和参数得到明显改善。与前年同期相比,设备故障率同比下降38%,吨煤完全成本每吨下降3.65元,在充分保障了安全生产的同时,矿井原煤产量大幅提升。2010年该矿生产原煤33.8万吨,比2009年多生产3.8万吨。
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