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邵新五年大发展 一步一层艳阳天

煤炭资讯网 2011-5-19 18:04:49    头条
  
  “十一五”的五年,是原同营邵新煤矿融入重庆能源集团的重大转折,更是邵新公司跨越式发展、矿井整体素质提升,生产规模上台阶的里程碑。在过去五年的峥嵘岁月中,邵新人淋浴科学发展的春风,迎来了矿山经济改革发展的艳阳天,1200名邵新儿女的第二次创业,绽放出一束束绚丽多彩的奇葩。这座曾是渝东地方煤矿一枝花的邵新,如今又以新的容貌展现在世人面前。

  手镐落煤泥牛入海 机械采煤方兴未艾

  邵新人谁都不会忘记,在融入集团公司第二年的3月,风镐落煤工艺就走进K5采煤工作面。邵新人沿用了30多年传统落煤工艺,终于这[被淘汰。风镐落煤工艺在员工劳动强度、劳动时间同时下降50%,生产工效上升30%。2009年8月,公司引进的第一台高档普采设备在西K21采面唱起了欢乐的歌。机采工作面斜长由炮采面100米增加到160米;是产量由日产100吨增长到200多吨,翻了一番。就在邵新煤矿三级延深工种重点工程施工进程中,综采又提上采煤工艺革新的议事日程。等到三延竣工投产时,公司的原煤生产能力,又将跃上一个新的台阶。

  摩擦支柱退出现役 液压单体撑起蓝天

  2007年6月,就在机采重点工程紧锣密鼓筹备之时,单体液压支柱在西K21采面扎根落户,以其体积小重量轻操作简便的特点,倍受员工青睐。随着机采成功试产,单体液压支柱与绞接顶梁配套又派上用场。2008年10月,东K21采面又全部推广使用单体液压支柱,终于使服务了21年的单体金属摩擦支柱退出现役。去年6月,尝够甜头的采煤大哥一发不可收拾,率性在采高只有50多公分的K6极薄煤层,用起了单体液压支柱。目前为止,邵新煤矿7800套单体支柱分布在10个采面,牢牢托起采煤工头上的那块安全蓝天,从未发生过台阶下沉与大面积的冒顶事故。邵新采煤汉子深有体会的说:“单体液压支柱就是好,不像摩擦支柱那样笨重难操作,也不会发生大面积的冒顶事故,确实是我们的安全保护神!。”

  去年四季度,公司又在掘进头推广使用金属锚矸、锚网、金属棚架支护,今年初,又在掘进头试用前探梁临时支柱控顶,使用了多年的木支柱也从此销声匿迹。

  对角通风三足鼎立 安全设施星罗棋布

  32年来,邵新煤矿一直采用中央抽出式通风方式。两翼通风距离长8000多米,风程长阻力大漏风严重,难以保障采掘头面的有效供风。因此而爆发的通风系统的革命如火如荼。2006年5月,K5配风巷提前竣工;2006年7月,公司投入100多万元,历时大半年时间,实现东K21400多米通风上山与正和风井贯穿,形成独立对角通风系统。2007年11月,西K21全岩通风上山落成,至此,全长800多米的通风上山,形成了三足鼎立的矿井分区式对角通风系统,川流不息的新鲜风量,使采掘老哥感到一阵阵清新惬意。与此同时,瓦斯监控系统、防尘系统、防尘水袋等防止瓦斯、粉尘燃烧、爆炸,保障员工人身安全的设施星罗棋布,矿用自救器遍布一个采掘头面;2001年底,压风自救系统的延伸到各掘进头。如今,矿井十项装备、六大安全避险系统,正在按计划装备到矿井,安全设施日臻完善,为员工撑起一道又一道安全屏障。

  机电运输换新颜 采掘机械大飙升

  一提起原邵新煤矿的机电设备运输系统,无论是提升运输能力,还是采掘机械化程度,都严重制约生产经营的发展。十一五期间,连续五年的“四新”引用与推广,不仅机电运输设备旧貌换新颜,采掘机械化程度的也大幅提升,生产环节的优化,让员工获得了最大的实惠。

  从2006年元月起,公司历时一年时间,投入150吨钢材的7000条枕木,完成两级斜井、车场及东K215000米运输道线的整治,将严重磨损的轻轨与枕木淘汰贻尽,按质量标准化敷设的钢铁运输线焕然一新;第二年,又将395水平东回风巷的5000米道线全部翻新。从此,再也看不到牛尾巴岔尖的身影,标准化岔尖的应用将车场跳车事故彻底根除。为解决东K21员工远距离行路的老大难和采区煤碴人工转运的强体力劳动,公司投入的16部柴油机车倍受员工赞赏。2006年,东K21全部淘汰人力转运原煤的翻斗车,20型刮板运输机发挥出减轻员工劳动强度缩短工作时间的优越;2006年12月,西K21中间平巷第一次有了皮带运输机。就在机采设备落户K21采面之后,耙斗装岩机又进军中间平巷。如今的斜井提升,不仅有了安全视频监控,三延车场又新增推车装置。在焦化厂设置的煤碴自动翻笼,还[引进了电脑控制的矿车清扫机,实现原煤资源最大限度的回收。今年的4月14日,邵新煤矿满载刮槽的矿车从西K21五采区材料上山,下放至350水平中间平巷。至此,邵新矿有了第一条轨道材料上山,今后的采区设备、材料的运输不再难。

  电水系统齐改造 供电排水有保障

  更值得一提的是,邵新井下排水系统的新变化。2007年4月,东K5煤层四采区每小时800立方的矿井裂隙水,淹没了395水平的运输巷,不仅行人运输十分困难,还给K21水平形成严重的水患威胁。为此,公司投入1000多万元实施分流排水方案。一是在K5二采区开辟一个排水能力为1000立方/小时的泵房,从K5二上山敷设一条530米长的排水管道至地面水处理系统,既抽排了矿井涌水,又解决了井下防尘水与地面生活用水的需要。二是又在395水平又增设一个排水能力为1000立方/小时的新泵房,抽排K5西翼涌水与K21煤层的涌水。与此同时,公司又对235水平和395水平两个泵房进行改造,将排水能力由280立方/小时提升到560立方/小时。历时4年时间的排水实践,矿井3280立方/小时的总抽排水能力,完全能够从容对付紧急情况下的排水,确保矿井不受水患的威胁。

  随着生产经营的不断发展壮大,公司在年利用煤气发电900万度自用的基础上,同时实施中心变电所与矿井中央变电所的改造,将外购电容量增为2*4000KVA,10KV高压电源直入中心变电所,6KV电源进入矿井中央变电所。由于矿井各采区、地面各生产单位变电所的相继改造,完全能够满足月供电75万度的工作需要,为公司煤焦生产经营用电提供了动力保障。

  回顾过去五年生存发展历程,邵新煤矿这座历时38年原煤生产的矿井,在党的改革开放旗帜下,跨入了科学发展的快车道;在重庆能源集团公司的大家庭中如履春风,科学发展跨越式发展,已初具规模的本质型安全矿井。如今,邵新人站在新的历史起点,放眼十二.五发展规划,意气风发信心百倍,决心以开拓进取的再创业精神,用勤劳智慧的双手,实现三级延深工程的竣工投产,与综采设备的成功投运,使邵新的生产经营再来一个质的飞跃,为祖国的能源事业做出新的贡献。


本网通讯员:毛启平      编 辑:刘勋
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