| 兖矿集团鲍店电厂细挖潜巧节能唱响节能降耗主旋律 | |||
| 煤炭资讯网 | 2011-8-30 9:22:17 经验交流 | ||
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兖矿集团鲍店电厂以深入开展“节能降耗年”活动为主线,立足电厂实际,通过优化风煤配比、石灰石配比矸石代替石英砂补充床料、锅炉漏风专项治理等有效措施唱响节能降耗主旋律。
优化风煤配比,调整运行方式,奏响节能降耗序曲。鲍店电厂4#锅炉投运以来一直采取高风量低料层的运行方式,该运行方式存在床温高、负荷低、炉膛密相区磨损大、温度场分布不均、烟气含氧量高等不利于锅炉安全稳定运行、经济运行的诸多因素。该厂组织技术人员、有丰富运行经验的技术工人对4#锅炉进行风煤配比分析实验,以掌握不同风量、不同料层下的床温、负荷、控制稳定性等数据。经过一个月努力,最终实验成功,一次风机电流由原先的48A降低至40A,引风机电流由30A降低至26A,4#锅炉床温由原来的1050℃降至目前的1000℃以下,锅炉运行效率明显提高。预计年可节约电能70.7万kW•h,年增加收入35.35万元。
加强管理,“精打细算”节约材料费用,提效降成本展开续曲。长期以来锅炉底料采用石英砂,同时运行中添加脱硫剂石灰石进行脱硫。但石英砂、石灰石运行模式有以下缺点制约锅炉安全经济运行:石灰石燃烧后形成粉状石灰石粉,造成锅炉分层燃烧,尾部烟道石灰石粉沉积,影响换热和受热面腐蚀,降低电除尘效率,石英砂比重较大,不利于物料循环,致使床温高、温度场分布不均匀,同时石英砂材质较硬,加剧对密相区埋管的磨损。针对这一现状,该厂对4#锅炉床料改进,采用石灰石配比矸石代替石英砂作为补充床料。经长期试验证明此举增加了物料量,强化了物料循环,具有降床温提负荷的显著效果。今年以来,两次创造75吨循环流化床煤泥锅炉连续运行120天以上的行业水平,据计算每年可增发电量1400万kW•h。同时矸石与石灰石每吨差价在200元/吨,减少了材料支出,年增加纯收入210万余元。
锅炉漏风专项治理,小改小革再解生产难题。炉膛和烟道的漏风不仅会降低炉温,影响燃烧的正常进行,还增大排烟热损失、烟道通风阻力和引风机的电耗。该厂针对锅炉漏风进行了专项研究分析,利用煤业公司二次创业项目煤泥给料系统改造为契机,将3#、4#锅炉炉顶下料口封闭。经数据显示4#炉炉膛出口含氧量由原先的12%降低至8%,显著提高了锅炉热效率,实现了节能、环保、降耗三提高。(徐学智 和东侠)
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