| 众志成城啃下“硬骨头” | |||
——陕煤蒲白矿务局矸石电厂矸石电厂2#机大修纪实 | |||
| 煤炭资讯网 | 2011-9-1 9:40:11 通讯特写 | ||
|
2#发电机是陕煤蒲白矿务局矸石电厂四分之一的 “家当”,为了解决长期困扰2#发电机转子绝缘不良、滑环磨损严重的问题,矸石电厂对2#发电机对其滑环及转子绝缘彻底进行了大修。本次大修首次由该厂检修车间独立完成,以前的更换工作或由外援或由外援指导完成。经过生产厂长刘兴民和有关科室下基层同检修车间职工调研,认为检修车间完全有能力自己拿下啃下这块“硬骨头”。
书记和主任的“对抗赛”
更换转子滑环及附件,首先遇到的问题就是要拆除原转子滑环及附件。为了更好更快地完成拆除任务,参加检修的人员被分为两组,一组由检修车间主任王子锋带领,负责汽机侧滑环的拆除。另一组由车间党支部书记张建国带领,负责拆除励磁机侧滑环。两组之间展开“对抗赛”,看谁干得快,干的好?同样是拆除滑环,可不同的部位结构却有差异,自然工序不同,这下是考验技术的时候了。主任王子峰不愧是“局优秀技术人才”,他带领的小组先是测定数据,做记号,量尺寸,然后去掉顶丝,用上自制的机械千斤顶,用上先进的红外线测温仪实时监控对轮温度,等到合适温度时一加力,对轮 “噌”的自动出来了。然后就剩下拔滑环了用两个焊枪对角把对轮加热到250度,对轮受热膨胀,再两面同时轮番用大锤把滑环打了出来。
书记张建国一点也不示弱,,励磁机风叶与护环的顶丝被铆住,无法用螺丝刀卸掉,小组采用电钻打眼的方法,去掉顶丝,然后采用两边加热法拔掉风叶和护套。再按同样的顺序和工艺拔掉了励磁机侧滑环。令人“遗憾”的是没有分出个胜负。
差点去南京“做手术” 的转子
2#发电机转子绝缘故障是长期困扰矸石电厂安全发电的难题。生产厂长刘兴民感受到了前所未有的挑战和压力,在2#发电机转子绝缘处理的问题上,有两种方案,一种是在现场自己处理,另一种是返回南京厂家处理。前一种有很大的风险性和责任。后一种是厂家50万元的处理费用,还不包括来回花销,以及这么多天不发电的损失。怎么办?,这支“英雄团队”决定啃下这块“硬骨头!经过大量信息收集、参数对比、技术分析做出了正确的判断:“由于近六年来没有大修过,转子绕组上的积灰是导致绝缘不够的主要原因,应该进行仔细的清尘”。
可是,检修人员经过两天48小时的连续清尘,次次测绝缘,次次绝缘都要降低,最低一次降到了0.1兆欧。连底线0.5兆欧都打不到。这48小时里,好多办法都用了,也没有使2#机转子绝缘有一点起色。用直流电焊机以加热转子线圈到45度,让板结的积灰松化,可2#机转子绝缘还是老样子。检修小组的成员有点绝望了,对这个方案产生了质疑,返厂检修的想法又冒了出来,可经验丰富的生产厂长刘兴民认为这个方案没错,绕组表面的灰尘清除了,可散布于绕组线匝与线匝之间的灰尘还没有清除,改良清尘方式,继续!不到最后关头决不放弃!这下,吹出的灰尘更多了,经过五六个小时的清理,灰尘明显的少了,再次测转子绝缘,从0.1兆欧一下子升到了10兆欧!终于合格了!检修小组的人员欢腾了!经过进一步处理,2#发电机转子绝缘已达20兆欧。这个困扰多年的问题得到了根本解决。虽然身上、衣服上、脸上到处都是灰尘,“英雄团队”疲惫的脸庞上,也终于泛起了幸福而自豪的微笑!他们就是凭着这种不畏艰难、顽强拼搏的精神,打赢了一场硬仗。
| |||