| 小细节“抠出”大效益 | |||
| 煤炭资讯网 | 2011-9-2 11:38:32 经验交流 | ||
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原来投入风钻、风镐、手持式气动钻机等小型电工具30 台用于煤矿井下安全生产,现在,加大修复利用力度,每月同比减少23台,月节约资金7.6多万元;充分利用井下回收上来的断梁折柱用于工作面的背杆背顶,减少坑木投入30方 节约资金5.22万元……, 在郑煤集团公司最大的煤炭企业——新郑煤电公司,记者看到的不是大企业的“大手大脚”,而是从细节入手,精打细算“抠出”的大效益。
新郑煤电公司在材料管理上,坚持“成本最小化,管理最优化”的经营理念,实行材料预算制度,严格材料审批,加强现场管理,坚持定期清仓查库,严格考核,奖惩到位,尤其是在回收复用上,抓住小细节不放松,为了减少新金属支架投入,降低材料消耗,新郑煤电公司大力开展金属支架修复工作和小型机电工具修理工作。新郑煤电公司副总经理赵保民告诉记者:“在回收复用上,我们实行支架回收补贴制度,职工每回收一个支架就要得到50多元的奖励,职工在回收复用过程中尝到了甜头,积极性明显提高,实现了“要我节约”向“我要节约“的转变”!
新郑煤电公司经营管理者很会算细账,虽然说是企业出了一笔钱,但算来算去,企业并不吃亏,通过节支降耗,职工腰包鼓了,企业也达到了节支增效的目的。截止到2011年8月底,共计回收复用U型钢支架4451架,矿工钢支架4453架,修复风镐、风钻147台,节约资金1800万元。
职工动脑筋,企业出黄金。新郑煤电公司大力倡导技术革新和小改小革,不断深入开展新技术和新工艺的研究和实验。组织综采车间、机修队自制加工连锁卡缆3000套,共计节约资金3.96万元,通过调整煤层底板改造注浆的浆液比例,使原来的水泥单液浆换成现在的双液浆或多液浆,水泥使用量节约了50%左右。通过对复杂地质条件的研究,得出一套成熟的经验方式,缩短了打孔深度,在保证注浆效果的前提下,节约了套管使用量。新郑煤电公司注浆队队长代兴国兴奋地告诉记者:“通过新技术、新工艺的应用,我们即缩短了工作时间,提高了工作效率,又创造了效益。”
细节决定成败,新郑煤电公司注重细节管理,向细节要效益,坚持节支降耗、科技助企理念,企业发展走出了一片新天地。 (刘金成)
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