| 众志成城谋改革 上下同欲创佳绩 ——记榆树井煤矿选煤厂日洗煤量突破万吨 | |||
| 煤炭资讯网 | 2012-3-27 14:43:44 通讯特写 | ||
|
2012年3月24日,是一个让榆树井煤矿人激情满怀、扬眉吐气的日子。这一天,榆树井煤矿日洗煤量突破万吨大关,达到11250吨,其中生产末精煤4664吨,生产块精煤2199吨,为确保顺利完成2012年任务指标奠定了基础。
榆树井煤矿洗煤厂年设计入洗原煤生产能力300万吨,投入使用近1年来,由于先天设计不足、原煤产量低等因素的制约,原煤入洗能力和精煤生产提升缓慢。为确保完成全年任务指标,洗煤厂以技术改造为突破口,以创新管理为手段,提高职工综合业务素质,众志成城,团结一心,创造了生产的新纪录,实现了日产量超过一万吨的辉煌成绩。 技术改造加大生产动力
要想完成全年的生产任务,就必须提高设备的入洗能力和精煤的生产量。榆树井煤矿洗煤厂技术人员在厂长张旭俭的带领下,把目光盯在了系统改造上,决定对关键环节进行攻关。首先,洗煤厂技术人员对煤泥水处理系统进行优化改造。过去,选煤厂使用的药剂只有絮凝剂(聚丙烯酰胺)一种,每天入洗2000吨原煤后循环水浓度就升高至200g/L,使选煤厂不能正常生产,原煤被迫落地,严重制约了矿井生产。为解决这一难题,选煤厂技术人员对煤泥水的特性进行深入研究和反复试验,发现了在煤泥水中预先加入凝聚剂聚合氯化铝铁,再加入絮凝剂聚丙烯酰胺,对我矿高灰细泥含量大的煤泥水具有很好的沉降效果。通过此项改造,选煤厂原煤处理能力由原来的每天2000吨提高到7000吨至10000吨。同时,新加入的凝聚剂聚合氯化铝起到了良好的助滤作用,增加浓缩底流的透水性,缩短煤泥压滤时间,提高了压滤效率。以前,每天压滤系统可进行100个压滤工作循环,50分钟/循环。通过使用新的加药方式,现在每天压滤系统可进行170个循环,30分钟/循环,极大的缩短了我矿处理煤泥水的时间,为提高入洗原煤量提供了可靠保证。
通洗煤厂技术人员通过真对精煤做筛分实验,本着提高块精煤回收率为我矿创造经济效益的目的,对筛板进行合理的更换。以前,块精煤回收率平均为8.5%;更换筛板后,块精煤当月平均回收率为21.5%。回收率的提高,大大提高了该矿煤炭洗选的产出量。
另外,洗煤厂技术人员通过改造参洗系统,使原煤直接进入主洗车间入洗;通过在筛分车间溜槽安装振动电机,减少煤炭与溜槽的粘连,疏通运输渠道。同时进行配煤入洗等等渠道,多措并举提高原煤入洗量。
技术改造的直接参与者、选煤厂副书记李宝新说:“一系列改造,完善了洗选工艺,提升了设备的效能,为日入洗量过万吨立下了汗马功劳。” 创新管理提高生产效率
完善的管理制度,为提高生产效率,调动广大职工的积极性,规范洗选工艺起到了强有力的推动作用。
为此,洗煤厂建立了一套以产量算工资的绩效考核办法。每名职工从工资拿出一半作为上下浮动的绩效工资,对于月入洗量达到盈利标准的,每个人的工资在绩效工资的基础上再增加,从而调动广大职工恪尽职守,认真工作,全员参与的积极性跟主动性。 另外,过去洗煤厂的检修工都分散在各个生产车间,由于技术力量不足、检修人员少,在检修时间内,很难对大型设备进行详细检查,设备在生产中发生故障后,极易造成全线停车,从而影响正常生产。针对这种情况,洗煤厂将分散在各车间的维修工全部集中,成立了专门的值班室,24小时值班,专门负责全厂的设备维修和维护。机电厂长王立刚介绍说:“自值班室成立后,集中了优势兵力,对有故障隐患的设备可以集中统一检修,缩短了检修时间,延长了生产时间。”实行设备集中维护后,洗煤厂对每月的检修时间进行了认真核定,并制定了超时罚款的制度,此举为开足马力生产赢得了时间。
技能培训助推安全生产
榆树井煤矿洗煤厂还加强了对员工安全、业务技能的重点培训,在班前班后会上,组织当班人员认真研究洗选工艺、查漏补缺,对存在的问题,及时整改,争取消灭一切影响生产的因素,疏通运输、筛分、洗选程序;通过在厂内定期培训考核的基础上,组织人员到附近煤矿以及类似矿井参观学习,交流经验,取长补短,提高了员工的操作技能,保证了设备的安全操作。
人员和设备的安全是正常生产的前提。榆树井煤矿洗煤厂在抓好本厂安全建设的同时,制定了各项管理制度。值班领导对现场安全情况进行监督检查,对存在的安全隐患及时整改,建立良好的检修巡检体系,确保安全生产,为提高入洗量提供了有力的制度保障,保证了生产经营的顺利进行。
| |||