| 不拘一格降“能材”——湖南资兴焦电公司挖内潜、降成本、强管理工作扫描 | |||
| 煤炭资讯网 | 2012-7-7 23:19:34 经验交流 | ||
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本网讯(通讯员刘卫芳)“月有盈亏,潮有起落”,随着2008年世界金融风暴的影响,湖南资兴焦电公司主导产品的焦炭市场一直处于低迷状态,步履维艰。如何迈出生产经营的低谷期?增强企业竞争力,2012年,资兴焦电公司焦化分厂深入贯彻落实湘煤集团总公司“练内功、挖内潜、向管理要效益”文件精神,紧紧依托地理优势,通过深入市场调研,大力开拓地销工作,深化产业结构,强化内部管理等措施。较好地实现了挖潜增效的效果,今年上半年,累计生产焦炭70555吨,单位可控成本为23.62元/吨。比计划降低了2.16元/吨,比去年同期的24.41元/吨降低了0.79元/吨。其中同等产量下,辅材消耗降低了3.5万元,电力消耗降低了10.7万元。
以质保收,畅通公司资金链
产品质量是企业生存发展的一条重要生命线。对于以焦炭为主导产品的企业而言,最大限度提升焦炭质量,获取销售利润最大化,是舞活销售龙头的重头戏。首先是加强炼焦质量过程控制,分厂成立了专门生产小组,由厂长担任组长,每天根据所需生产焦炭的质量标准对炼焦质量进行全过程管理。一、严格按照岗位操作规程作业控制好炉温,对未能达标的进行考核并与绩效工资挂钩,奖优罚劣。二、根据客户所需焦炭质量的要求及时调整配比度,同时注重把好焦炭的配合和运输环节及电子皮带过称的调整,确保配比度达标。三、完成生产任务后,将炉温、产量、配比度方案及时汇报给相关职能业务部室备案,对出现的质量问题进行专项分析,集体“会诊”找出解决问题的具体措施和方案。始终本着“客户的质量需求就是我们的质量标准”的原则,先后在焦一皮带上安装了筛焦震动筛,对汽车焦仓进行了分仓隔离,解决了大焦的筛选和高灰焦的分仓难题,满足了地销客户的要求。
通过这一系列细致、周密的工作,今年以来,焦化分厂无一起焦炭炉温事故发生,炉温达标合格率 100%,配比度达标合格率 100%。今年以来,焦炭地销捣固焦产量达到8000余吨。同比占地销产量的85%,分厂通过生产不同型号焦炭以及通过多种措施控制焦炭质量,基本满足了不同用户的需求。焦炭质量的稳定为公司经济效益的增长提供了可靠的保障。
节能降耗,提升公司效益空间
成本费用是影响效益的重要因素。为了抓好成本控制这个“牛鼻子”,公司采取了一系列行之有效的措施。一加强了辅助材料使用控制,并联挂绩效工资,实行公开公平公正的绩效考核奖励。二采取按月实际完成生产量和材料单耗,实行预算管理,将资金用于有计划的检修项目,尽量减少配件库存,从材料领取的源头上得到控制。三开展修旧利废活动。制定了修旧利废管理细则和回收捣固余煤管理办法。报废的焦炉捣固车被搬迁到同一型号焦炉再次被利用,节省材料费用80多万元,由于分厂两座焦炉型号相同,报废的焦炉上的完好设备部件,又再一次利用起来,如上升管、桥管、炉门等,据不完全统计,今年3月开始,拆解废焦炉设备部件达16件,节省辅材费用8.7万元,今年1—6月,生产班组清理回收余煤共计40吨,为企业创效近6万元。
同时,分厂不断提高装备技术水平,加强内部技术人员相互学习,提升总体素质,以便能够迅速完成各项分工。如为了提高焦油回收率,分厂对液下泵进行改良,制作焦油自动化取样机,有效地解决了焦油回收率低的问题,水泥托辊、自制喷浆机以及刷漆槽的制作减少了分厂3万余元材料费,加快了工作进度。
为有效降低辅材费用,分厂组织钳工以及管理人员突击队对翻笼房槽钢、弓字钢、铁板、铁柱等废旧物质进行回收达3吨,用于制作高抛皮带以及地销仓笼子筛,对电厂附近排管回收用于制作定磅房加水支架,共创价值达5.5万余元。
严抓安全,实现企业和谐发展
做好安全管理工作,增强广大员工的安全意识,不仅是推进“练内功、挖内潜、向管理要效益”活动的思想前奏,也是确保该活动是否收到实效的根本保证。分厂管理层,对此十分重视,通过如下举措:一是要求员工向车间、车间向分厂、分厂向公司递交安全责任书,增强了全员安全责任感。二是营造班前安全文化氛围,利用每天班前会开展每日一课,每周一案例的内容学习,并按时完成每月布置的安全作业题,从思想上筑起员工安全意识和安全行为的自觉性。三是坚持开展安全自查自改活动。公司实行了三级安全检察制度,即分厂每月一次安全大检查,车间每周一次安全检查,班组每天一次定检巡检。对查出的事故和隐患坚决处理和整改。今年1—6月累计查出安全隐患500多条,并全部予以整改。四开展安全合理化建议活动。组织员工每月开展提安全建议活动,共收到合理化安全建议246余条。有价值的建议被遴选出来进行实施,确保了分厂的安全生产。
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