| 资兴焦电公司洗煤分厂降低生产工艺介耗创新水平 | |||
| 煤炭资讯网 | 2012-8-20 8:01:47 经验交流 | ||
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本网讯 资兴焦电公司洗煤分厂坚持开展内部挖潜工作,在降低洗煤工艺磁铁矿粉上做文章,收到较好效果。5年来,介质粉每吨用量逐年降低,由最初的3.5公斤,降低到现在的1.02公斤,创介质粉低耗用量新水平。
该公司重介洗煤厂于2005年6月建成投产,主要设备采用的是重介三产品旋流器,介质原料为磁铁矿粉,主要成分为四氧化三铁。设备投入运行后,2006年介质消耗为3.5公斤/吨。为了降低介质消耗,该分厂开展降耗攻关活动,每年确定一个降耗目标,不断地总结经验,再不断地提出新的改进措施,使介质消耗逐年下降。一是加强脱介筛的管理,确保筛子运行效果。筛子是脱介的第一道程序但易磨损,按完成生产入洗量,定期对精煤脱介筛、尾煤、中煤、矸石各筛子检查磨损间隙,对超过间隙的筛子及时进行更换,并建立电子台帐,同时,对筛子的性能进行分析,选购质优耐用的筛子。二是使用好循环水,确保喷水的压力。在生产过程中用清水洗煤,经常观察检测各产品脱介效果,对堵塞的管道清理和磨损喷嘴进行更换,保证喷水压力,使脱介干净彻底。三是抓磁选机为重点,最佳化回收介质。在磁选机操作管理上,做好磁选机滚筒表面的介质全部回收,每月对磁选机底部进行人工清理,消除底部介质堵塞而造成跑介现象。四是开展技改攻关,完善工艺。根据离心液脱水机中带有大量介质流失,去年进行了技术攻关,通过新增一台离心液磁选机,解决了设计上的不足,仅此,可多回收介质0.5公斤/吨。
通过有效措施,5年来,累计节约介质粉1300多吨,创节约价值60多万元。
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