| 峰峰集团邯郸洗选厂巧用“逆向思维”破解生产难题 | |||
| 煤炭资讯网 | 2012-9-17 21:01:41 经验交流 | ||
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“如果按照正常采制化程序,采样、制样、灼烧、冷却、称量、计算等,等化验结果出来最快也要一个小时,也就意味着在这段时间内,入洗的近千吨原煤指标我们无从掌控。”
“不如我们换一种思维方式,直接做精煤快速浮沉,然后再根据浮沉数据测算出精煤灰分,这样的话,十分钟以内就能得出结果。”
9月7日,在峰峰集团邯郸洗选厂生产调度室内,主任宋拥强与工程技术人员正在针对如何控制精煤指标进行探讨。
洗煤工艺流程中,采制化是关键的一步,是指导精煤生产的眼睛,为精煤生产提供科学、准确的数据。长期以来,由于受采制化时间的影响,生产指标得不到及时反映,密度调整无从下手,精煤灰分无从把握,成为困扰精煤生产的一大难题。该厂将此作为一项重点课题项目,组织各车间专业技术人员,汇集多方智慧,积极开展技术攻关活动。
课题组先后制定并实施了多种方案,效果均不理想。正在大家一筹莫展之际,生产调度室主任宋拥强采用“逆向思维”的方式寻找解决办法,提出《精煤快速浮沉定密度法》,即从现场设备中采的精煤小样直接放到氯化锌里捞浮沉,对浮上来的煤质做称量,经过反复试验与对比,精煤上浮在80% —85%之间,则精煤灰分合格,在确定结果的准确性之后,密度室及时调整密度,大大避免了精煤损失,保证了精煤质量。
经过生产实践验证,《精煤快速浮沉定密度法》可在十分钟内得出化验结果,快速进行密度调整,且数据科学精准,有效避免了精煤损失,回收率提高2个百分点,批合格率提高5%以上,精煤质量合格率达99.1%,经济效益显著。
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