| 群策群力——记阳煤集团五矿选煤厂准备队104#G缓冲床改造 | |||
| 煤炭资讯网 | 2012-9-20 11:46:27 通讯特写 | ||
|
阳煤集团五矿选煤厂为了适应当前生产需要,缓解拉运压力,经局、矿同意后,进行扩大改造,于2012年6月份正式投入使用,共新增设备计20余部。由于井下构造复杂,矸石较大,部分岗位需要继续改造完善才能保证当前生产需求,选煤厂准备队是这次技改后新成立的队组,做为选煤厂排头兵,为了确保拉运正常,厂需要他们大胆创新、改革。下面就是他们小改小造的如实写照。
原煤新系统2#井至投产以来,由于五矿地质结构复杂,矸石多、大。常常因为设备抗压能力薄弱,造成影响井下正常出煤。新系统104#G为手选皮带,在选煤厂生产环节中担运着极其重要的角色,关系着五矿井下煤仓的正常拉运。104#G皮带机机尾缓冲床缓冲层磨损严重、弹簧无弹性,不仅严重损坏了皮带的寿命,噪音大,有害工人身体健康,同时造成材料损耗。经队干及本队技术骨干多次分析研究,特决定进行改造,将原有的缓冲弹簧替换为橡胶皮墩。
针对存在问题,他们通过现场调研及多方查找资料,对缓冲床的机械结构进行了大量的分析与研究。新系统至5月15日投产以来,104#G机尾缓冲床使用不到四个月就磨损严重,弹簧无弹性,又加上2#井矸石大、多,经常造成将皮带砸透。104#G更换皮带一次,打小板卡10多副。存在着极大的安全隐患,严重影响了生产。
根据该队的实际情况,在不改变缓冲床整体机械结构及整体性能的前提进行了改造。既将缓冲层、缓冲弹簧进行了适当的改造。
改造方法如下:
1、新设计了一个橡胶皮墩替换原来的缓冲弹簧。
2、在缓冲层上面增加了耐磨皮带,保护了缓冲层。
3、并将其的总体尺寸减少50mm,适应了改造后的安装距离。
经过近一个月的运转观察,改造后的104#G机尾缓冲床达到了预期效果,无磨损变形现象,弹性极好,真正缓解了皮带的冲击力,为本队减少了生产事故,也大大节约了成本,保证了正常拉运。预计可以使用一年左右。真正从意义上做到了“保安全、促生产、降成本、增效益”。
效益分析:改造前104#G(L=11200mm,B=1200mm)平均四个月更换皮带一次,缓冲床一次;皮带一米200元,一副缓冲床大约18000元。按使用周期4个月来计算,一年共计投入资金约:60600元。
改造后按一年使用计算,可为该厂节约成本40400元。 今后他们还会对本队各个生产环节进行改造,逐步完善新系统。
| |||