| 中煤大屯公司姚桥煤矿“捂紧钱袋子”着力降成本提效益 | |||
| 煤炭资讯网 | 2013-10-28 16:06:27 经验交流 | ||
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本网讯 中煤大屯公司姚桥煤矿以公司降本增效推进会精神为契机,结合“百日安全”活动,对安全生产常抓不懈的同时,做到常态化抓降本增效工作,不断创新,深挖内潜,着力降成本提效益。今年以来,该矿累计增效1300多万元。
成本教育入人心。该矿充分利用党委中心组学习会、调度会、党政联席会、干部大会、职工大会、班前会等形式及时宣传企业面临的困难,细讲煤炭市场的变化,分析当前的经营形势,通过开展积极向上、形式多样的形势教育,使广大职工充分认识到当前面临的严峻形势,进一步统一思想,增强干部职工的成本意识,形成“成本在我心中、节约在我手中”的理念,提高打好成本管控“攻坚战”的决心和信心。发挥广播、电视、内部网站、橱窗等载体作用,及时通报企业经营情况,让职工在树立强烈危机忧患意识。成立宣讲小分队,充分利用班前班后会、周一、周四学习会等有利时机,与职工零距离、面对面接触,进一步增强职工与企业同甘共苦的信心,让职工认识到企业持续发展是职工强大的后盾,企业的兴衰与职工息息相关,真正把形势任务教育转变为思想进步的过程、凝聚人心的过程、鼓舞士气的过程,让干部职工牢固树立了“省下的就是自己的”思想,改变过去大手大脚的习惯,积极投入到全员降本增效活动中去,以实际行动为降本增效做贡献。
精打细算严管理。该矿严格材料计划管理,完善材料消耗定额,每月召开考核会,对各单位材料消耗奖罚情况进行通报,无特殊情况,严禁调增材料计划或减免考核,增强材料计划的严肃性;建立了材料管理预警机制,严把“计划、审批、领用、监管、考核”五个环节,每月对各单位材料费完成情况进行预测分析,对预计要超支的单位发出预警,防止材料超计划使用,今年以来,吨煤材料成本为41.22元/吨,同比下降6.27元/吨;加强资源回收和煤质考核,每天对各采煤队的放煤情况进行总结分析,并把工资结算方式改为以放煤量与含矸率来计算,规范职工放煤操作程序,多放煤,少放矸,提高放煤质量,减少资源丢失;强化节能降耗,把削减用电量作为降低生产成本的关键,进一步落实责任,严管严控,堵塞漏洞,电力成本由原来的13.54元/吨,降至12.98元/吨,减少用电量340万度,节约电力费用190万元。
修旧利废抓节约。该矿在确保正常生产的情况下,坚持综机配件自行修理,保证维修质量,节省资金投入;加强用电管理。实行走动式设备检修,严格执行设备点检制度,煤流系统皮带由顺开改为逆开,减少设备空转,节约电力消耗;加强废料利废。用废旧钢丝绳替代掘进作业支护两帮的钢带梁,既能保证支护强度又降低支护材料成本,每米巷道可节约材料费91元;旧料复用,降成本。工作面回收支架时,用旧管子加工成支撑点柱,代替木垛,架设通风道,拆除一个工作面就节约木料60多方,全年节约240方,节约资金36万元,同时还减少了运输环节,节省了劳动用工;在8505材料道,用旧的3寸管当点柱,替换下来工字钢100根,节约资金4.8万元。减少投入,增效益。充分发挥“井下修旧站”的作用,凡是能复用的旧材料和配件一律不升井,全部在井下就地转用,并在新井建立了两个材料库,集中存放修复好的材料配件,提高周转速度,避免了材料丢失,大大减少了工字钢、管路、轨道等新材料的投入,今年以来,仅各类小配件就修复了3.1万件,节约资金150余万元。
科技创新增效益。该矿合理调整开采顺序,采区工作面回采均由下向上依次布局开采,在满足通风、运输、设备和变形量的情况下,绝不多打一米巷道,仅单一采区就节省1000余米的放水巷掘进工程量,节约了大量材料成本;创新增效益。在岩巷队实行先喷后锚工艺,提高施工质量,降低材料消耗,节约喷浆料30%-40%,单进水平提高10%,每米巷道节省232元,全年节约资金81万元;对采煤工作面的顶网和掘进巷道的帮网更换大孔菱型网,孔径由原来的50mm改为70mm,既减轻了网片自身重量又节约了成本,全年用网约20万平方米,按每平方米节约4元计算,可节约80余万元;创新针对深部煤巷施工,通过打超前泄压孔,提前释放应力,增加顶板的完整性,减少高冒点,提高防灭火能力,每年少投入马丽散、罗克休和木料达100余万元 。在7719切眼创新煤矸置换新工艺,采用爆破卧底,耙装出煤并进入煤流系统形成存矸基坑,然后再将综掘机破的矸石由溜子转入存矸基坑,利用三个段高完成了矸石与煤炭的置换,成功置换出2000余吨煤,取得经济效益约80余万元。(刘利顺)
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