| 安徽淮南矿业选煤分公司望峰岗选煤厂用活“加减乘除”提效益 | |||
| 煤炭资讯网 | 2013-12-10 8:26:00 经验交流 | ||
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本网讯 淮南矿业集团选煤分公司望峰岗选煤厂深挖内部潜力,用活“加、减、乘、除”四法,着力提高洗煤效益。
做加法,提高精煤产率。精煤产率是选煤企业的重要效益指标。精煤产率每提高一个百分点,就能多创经济效益。为此,该厂根据入厂原煤煤质与仓存情况,制定最佳的配洗方案,并按照方案精心组织生产,减少了入洗原煤矿别多、煤种复杂、煤质变化大对选煤生产的不利影响。与此同时,该厂突出抓好重介分选、浮选、压滤等重点岗位的操作管理,通过加强技能培训、管技人员跟班、制度考核,确保每一个岗位、每一个环节操作达标。今年1至11月份,该厂精煤产率39.44%,超计划2.81个百分点。 做减法,降低材料消耗。该厂牢固树立“过紧日子”的思想,在严控、修旧上下功夫,减少材料费支出。“严控”即严格执行交旧领新、大型设备材料配件更换鉴定等制度,形成材料领用的闭合式管理,减少新材料投入。同时,对生产材料消耗中占较大比重的重介质、浮选药剂等均建立单项消耗台账,单独考核,并实行跟踪管理,做好事中控制,最大限度地降低其消耗。“修旧”即坚持“能修旧不用新、能修复不淘汰、能自修不外委、能自制不购新”的原则,大力开展修旧利废活动,对在日常检修中更换下来的废旧材料,有修复价值的一律回收,维修好后再使用。 做乘法,发挥技术改造和技术革新倍增效应。该厂坚持安全生产技术经济一体化原则,紧紧围绕影响洗煤生产的难题,开展技术改造和技术革新。如,对浮选加药系统进行改造,浮选药剂实现自动化添加,提高了浮选工艺效果,降低了浮选成本。对外来原煤系统进行改造,外来原煤运输皮带运行速度从1.6米/秒提高到2.5米/秒,最大输煤能力达800吨/小时,满足了加快外来原煤卸车、提高外来原煤入洗量的要求。对精煤弧形筛出料溜槽进行改造,大大减少了弧形筛窜料现象,降低了重介质消耗。为矸石磁选机滚筒加装喷淋水设施,提高了磁选效率。 做除法,消除安全隐患。该厂牢固树立“安全是最大的效益”的观念,把推进事前预防和过程控制作为提高安全管理水平、构建安全生产长效机制的重要保障来抓。今年以来,紧紧盯住安全重点部位和关键环节,加大对“七个重点环节”(薄弱时间段、薄弱职工、偏远地点、登高作业、停送电作业、动火作业、起重作业)的排查力度,采取针对性措施加以预防,使安全防控更加有的放矢。
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