| 蓄势即发向朝阳——河南能源鹤煤九矿实施改扩建加快发展侧记 | |||
| 煤炭资讯网 | 2013-12-11 11:17:31 通讯特写 | ||
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依山傍水、错落有致的矿区环境;气势恢宏、花草簇拥的职工宿舍;节能环保和机械化、信息化的井下采掘系统……12月10日,记者走进河南能源鹤煤九矿时,处处感受到该矿的“大气”与“活力”。
而这一切在该矿矿长张发明看来,是再顺理成章不过的事情了。用他的话说,这是该矿实施改扩建带来的直接效果。
“山间小路”扩成“高速公路”
在煤矿,如果运煤提升系统这个咽喉通道“卡”脖子,要想实现矿井高产稳产等于是一句空话。基于此,鹤煤九矿从改变提升方式技术改造开始。
改造方案形成后,该矿专门停产20天,按照技改工程节点施工,相继将井下+15大巷、箕斗井和主暗井改为胶带输送机。在此期间,共安装皮带2400余米,更换皮带机7部,改造后的运输提升能力达到每小时350吨,是改造前的2倍。在关键的箕斗井改造中,坡度达35度,巷道断面狭小,加之皮带自重每米达28千克,全部皮带重达60余吨。在极度困难的情况下,该矿干部职工不畏艰难,将箕斗制作成楼梯形状,采取一步步往外拽的笨办法,在半月内啃下了这块硬骨头。“新副井提升系统改造后,原来每个圆班最多360车,现在达到440车,最多时可安排508车,完全满足了矿井排矸量。”谈到运煤提升技改的效果时,该矿总工程师李杰如此评价。
“瓦斯猛虎”驯成“温顺羔羊”
瓦斯看不见摸不着,干煤矿的人提起来它就头疼,然而,鹤煤九矿却成功降服了这只“老虎”,让它乖乖地往瓦斯发电站里“跑”。
在瓦斯抽采上,该矿完善原有技术方案,把原来的局部防突措施及顺层条带预抽措施更换为“底板巷穿层钻孔+水力冲孔增透”和“工作面双排孔三花眼+底板岩中巷穿层钻孔”措施。在该矿3100工作面下顺槽,该矿从设计抓起,水力冲孔设计出来后,先移交地测科复核,复核无误后,由抽放队技术员现场标定冲孔位置,施工人员严格按标定位置施工,并及时校对水力冲孔设计,达不到设计要求再次进行补孔。
有了好的消突措施,还得在提高抽采率上下工夫。为此,该矿坚持“岩巷先行,抽采跟进,预抽达标,安全掘采”,形成了“抽采跟着岩巷走,掘采跟着抽采走,预抽达标才掘采”的瓦斯抽采模式。在此基础上,该矿相继采用了“双底抽巷”穿层钻孔预抽、煤层顶板高位裂隙抽采等方法,瓦斯抽采率比原来提高10%,形成了“以区域防突措施为主导、局部防突措施为补充”的瓦斯治理新格局。采取这些措施的效果,该矿抽放队队长姚显军作了形象的描述:“实施这些措施的根本目的就是要让瓦斯去自己该去的地方,把煤层深处的瓦斯抽采干净,以绝后患。”
“小型综采”升级“高端武器”
高产高效是矿井快速发展的根本,而决定高产高效的关键因素是综采设备的优劣。
重组之前,该矿的煤炭年产量始终低位徘徊,要想提高煤炭产量,只有大力推广使用先进综采设备,矿井才能实现高产稳产。之前,虽然经过一些小的改进,但都是隔靴搔痒,没有解决产量提升的根本问题。矿井技改时,该矿顶层设计,提前优化工作面设计,将三个采煤工作面变为一个综采工作面,然后从改进采煤工艺、提高单产单进等关键环节入手,将原来的ZF3200型液压支架更换成ZF5600型液压支架。在安装支架的过程中,该矿一方面对综采设备分装解体进行分装分运,另一方面派人在工作面扩棚落底,使巷道的高度和轨道强度得到增加,为综采支架顺利进入工作面扫清障碍。系统简单了,设备先进了,人员相应也跟着减少,该矿原来打算2015年回采的工作面,今年11月份就已经开始回采了,设备升级在提高产量同时,更消除了困扰矿井发展的瓶颈因素。“原来,我们三个综采队有450人,不管咋样干,就是产量上不来,优化工作面设计后,我们通过上马大型综采设备,现在一个综采队只有150人,采煤队也减少了两个,但煤炭产量反而上来了。”对此,该矿矿长张发明如是说。
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