| 川煤达竹石板厂:创新煤泥水处理工艺克服洗煤三大难题 | |||
| 煤炭资讯网 | 2013-12-11 15:35:18 经验交流 | ||
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本网讯 近日,川煤达竹石板选煤发电厂创新煤泥水处理工艺,将单独分开沉降煤泥水的浓缩机、沉淀塔改为浓缩机+沉淀塔的联合运行模式,彻底克服了洗煤生产线上的三大难题。
克服投资成本大难题
2013年3月,该厂完成了重介洗煤扩能一期改造,洗煤平均处理量由原来的330吨/小时提升到了现在的380吨/小时,煤泥水处理量随之大幅度攀升,原有的配套煤泥水工艺系统已无法承担现有的煤泥水处理量,该厂计划将对煤泥水工艺进行二期技术改造,并确定了新建沉淀塔的技改方案,投资成本高达300万元。为节省投资及节能降耗,该厂搁置原有的技改方案,将煤泥水全部进入浓缩池沉降、澄清,再通过底流泵连续转入沉淀塔进行二次沉降,其底流通过压滤机脱水作业,实现洗水闭路循环,节约投资成本300余万元。
克服“消化不良”难题
改造前,该厂沉淀塔一直处于低负荷运行状态而浓缩机处于饱和运行状态。一旦洗煤生产过程中出现离心机、高频筛、浮选机跑粗现象,大量的粗煤泥进入尾煤系统后,煤泥首先集聚堆积在浓缩机中,造成中心孔堵塞,压耙、死耙,浓缩机停摆运行,煤泥无法及时回收处理,这种现象被工程技术人员形象的称之为消化不良。更为严重的是造成后续的快开压滤机脱水作业,入料浓度偏低,脱水周期延长,制约正常的洗煤生产。改造后,浓缩机的煤泥水通过底流泵全部转入沉淀塔进行二次沉降处理,彻底解决了浓缩机超负荷运行、快开压滤机入压浓度偏低等难题。同时,均衡了沉淀塔、浓缩机两台设备的煤泥水处理量,保证其始终处于良性运行状态,延长了设备使用寿命。
克服劳动强度大难题
“现在上班轻松多了,再也不会像从前那么累了!”谈及这次工艺创新给自己带来的好处,岗位司机冯建华高兴地手舞足蹈。他告诉笔者,他主要负责开停浓缩机底流泵,保证快开压滤机的供料充足。他给笔者算了一笔细账,他说:“以前每台快开压滤机入压一个循环平均需要15分钟,一台快开压滤机每小时入压4个循环,每小时开停底流泵8次,按每个班8小时计算,一个班最少要开停底流泵64次,再加上添加药剂、打扫卫生等,让年过半百的他身体严重吃不消。工艺改造后,底流泵连续运转,正常生产每班底流泵只需开停1次,同时停运了两台尾矿泵,减轻的劳动强度不言而喻。
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