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本网讯 今年,川煤达竹石板选煤发电厂打破快开压滤机的传统的供料入压模式,将以前的直接用泵供料入压改为现在的利用沉淀塔余压延时入压,技改运行以来创造了不菲的经济效益。
创效一:每月节约成本16000元
一直以来,该厂快开压滤机在煤泥脱水回收过程中,采用渣浆泵直接供料入压。每台渣浆泵的电机功率高达110KW,受供料时产生的巨大压力的影响,快开压滤机使用的滤板极易损坏。针对这一问题,该厂将沉淀塔底流直接利用管道与入料泵连通,使沉淀塔底流通过入料泵进入压滤机内,利用沉淀塔和压滤机之间的25米高差产生的压力实现沉淀塔底流自动入压脱水,待入料240秒后,入料泵启动,而此时滤室内已经有物料,可以对泵的入料起缓冲作用,降低对滤板的损坏。运行10个月以来,每月可节约用滤板2块,按市场价值每张滤板均价8000元计算,每月可节约成本16000元。
创效二:每班节约电耗1100KW•时
“现在,节约电耗相当明显,我们初步算了一下,大约每班可以节约用电1100 KW•时。”谈及入压方式改变在节能降耗方面的作用,岗位司机刘川显得特别兴奋。他说:“以前,快开压滤机入压采用的是110千瓦的大电机。技术改造后,由于沉淀塔与压滤机的垂直高差达到25米,沉淀塔底流产生的压力达到了0.2MP。为有效利用这一压力,厂里对快开压滤机的运行程序进行了微调,将入料泵的启动的时间延时了240秒,待沉淀塔底流自动入压后,再启动泵,同时更换了一个仅为原来功率一半的电机,同样能满足压滤机工作时的压力。”在现场,岗位司机刘川还给笔者算了一笔细账,他说:“现在每个班平均入压循环30个,每个循环电机少运行时间240秒,电机功率仅为原来的一半,平均每班节约用电可达到1100 KW•时。”
创效三:职工劳动强度明显降低
“现在,上班相对以前确实轻松了不少,快开压滤机入料方式技改我们是最直接的受益者。”谈及此项技改给自己带来的好处,岗位司机刘世端很有感触。他说:“入料方式改变前,沉淀塔底流要先自流放入搅拌桶后,再通过渣浆泵对快开压滤机供料,由于快开压滤机的入料不稳定性,入压初期吸浆量大,末期吸浆量极少,所以入料量的多少很难控制 ,操作稍有不慎,就易造成搅拌桶跑溢流,煤泥水四处漫溢到地面上。一旦出现此种情况,需穿上胶筒靴,才能对煤泥水进行清理,整个过程既费时又费力。不仅如此,渣浆泵产生的高压还容易损坏滤板,一块滤板重达400斤左右,更换时必须要有四名身强力壮的职工,增加的劳动强度可想而知。”“现在利用沉淀塔余压入料,不仅甩开了搅拌桶,整个压滤作业还实现了闭路入料、自动化操作,无需人工倒换闸阀,减轻的劳动强度不言而喻。” 谈及这项技改带来的效果,岗位司机刘世端这样高兴地说到。
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