尹学军:脱硫氧化风机振动超标的原因分析及处理 | |||
煤炭资讯网 | 2013-12-4 10:45:22 论文、言论 | ||
【摘要】简述氧化风机在烟气脱硫系统中的应用,简单介绍氧化风机的基本结构,重点阐述在运行中出现振动超标的原因分析及处理方法。通过准确分析判断振动原因,从根本上解决氧化风机的振动超标问题,以保证设备运行的可靠性,延长设备使用寿命,保证烟气脱硫副产品——硫酸钙的产品质量,提高经济效益。
【关键词】罗茨风机 原理 振动超标
1 引言
电厂烟气脱硫是指:将锅炉排出至烟囱前的含二氧化硫(SO2)的烟气,通过合理的工艺流程和可靠的设备,进行净化处理,除去其中绝大部分SO2,然后再排入大气环境中。
脱硫系统运行中若氧气不足或不能及时提供氧气,就不能完全形成硫酸钙晶体,严重影响产品的质量、储藏和运输,造成一定的经济损失和环境污染。由此可见,在浆池内只有充足的空气量,才是制成脱硫副产品———优质硫酸钙的关键,这一设备一般由罗茨鼓风机承担,也称其为氧化风机。
烯烃公司动力中心脱硫系统配有3台氧化风机,为保证充足的氧气量,在正常情况下,两运一备。
其技术参数如下:
工艺参数 罗茨风机型号 GR400WD 进/出口压力 KPa G 170.03 流量 m3/h 8700 进/出口温度℃ 110 转速 r/min 990 效率 % 93.7% 轴功率 KW 6-355 驱动机功率KW 355 2 氧化风机的基本结构
罗茨旋转叶轮鼓风机为容积排出式机械,主要由驱动电机、罗茨机本体、专用卸载阀(即排空阀)、进、出气口消音器、空气滤清器及水冷却系统和压力、温度保护系统组成。
3 运行中出现振动超标的原因分析及处理措施
3.1 氧化风机振动超标的现象
烯烃公司动力中心脱硫#2氧化风机2010年投运后,振动正常(最大60μm)。2013年5月开始出现振动偏大现象,由最大60μm逐步增大到最大280μm。2013年8月对#2氧化风机进行解体检查、检修,检修结束后,#2氧化风机试运时振动最大140μm,运行24小时后,振动值增长至200μm以上,对氧化风机中心进行了多次复查,振动值未见减小,反而增大。
3.2 氧化风机振动超标的原因分析
#2氧化风机正常运行中,振值逐步增大超出正常运行标准振动值(标准:≤65μm),我们对氧化风机从以下几个方面进行振动分析:
1、 复查联轴器中心是否超标。我们对#2氧化风机重新找中心,找中心后数据:
径向=0.05mm、端面=0.05mm,
标准要求:径向≤0.06mm、端面≤0.05mm 找中心后数据符合标准要求。对#2氧化风机进行试运,氧化风机振动超标,判定不是#2氧化风机联轴器不对中引起的振动,因此排除联轴器不对中这个原因。 2、解体复查各配合间隙是否超标。重新找中心未解决振动超标的问题,我们对#2氧化风机进行了解体检查,解体后对转子轴弯曲度进行测量,更换主、副轴轴承,回装过程中对各部配合间隙进行测量,均符合标准要求。回装完毕后找中心数据也符合标准要求,重新对氧化风机进行试运。试运结果氧化风机振值依然超标,判定不是氧化风机故障引起振动超标。验收标准如下:
转子端面圆跳动值≤0.05mm;轴弯曲度≤0.03mm/m; 联轴器对中要求:径向≤0.06mm、端面≤0.05mm; 各配合间隙标准见下表: (单位:mm) 3、测量氧化风机地脚基础振动是否超标。通过对#2氧化风机解体后各间隙复查、联轴器中心调整,氧化风机振动值超标问题未得到解决。此时对#1、#2氧化风机地脚进行测振对比,对比后发现#1氧化风机地脚振值最大35μm,#2氧化风机地脚振值最大为210μm,而正常振值应≤50μm。由此判定引起#2氧化风机振动超标原因应为地基台板松动引起。 分析结果:#2氧化风机振动值超标应为#2氧化风机地脚振动超标引起。
3.3 氧化风机振动超标的处理措施
通过对#2氧化风机振动超标原因分析,判定引起#2氧化风机振动超标的原因为地基台板松动引起,针对此我们对#2氧化风机地基台板进行了加固且重新浇筑基础。具体方法如下:
1、 将氧化风机吊离台板,剔除原台板浇筑混凝土,直至氧化风机台板垫铁完全露出。 2、 对垫铁进行检查,如发现有松动现象,对垫铁与台板间进行点焊加固,保证垫铁无松动现象。 3、 设置断层混凝土塞。在靠近氧化风机地脚螺栓的部位用水钻开直径为Φ100mm、深250-300mm的孔,每个地脚螺栓处最少开1个孔,根据地脚的振值,可增加开孔数量。在孔内埋设锚索后进行灌浆。如下图所示: 4、 将锚索露出部位与台板进行焊接,焊接牢固后,对基础整体进行浇筑。基础重新浇筑后,必须保养7-15天。 5、 保养结束后对氧化风机进行回装、试运。 3.4 处理后效果验证
修前: 单位:μm 水平 垂直 轴向 主轴驱动端 128 135 276 主轴非驱端 132 145 295 副轴驱动端 137 146 279 副轴非驱端 141 152 284 修后: 单位:μm 水平 垂直 轴向 主轴驱动端 45 53 59 主轴非驱端 47 56 57 副轴驱动端 46 53 53 副轴非驱端 47 57 58 通过以上数据,说明基础台板处理后,振动超标问题得以解决。 4 结论
通过对#2氧化风机按照我们提出的以上几个方面的检查分析,准确、有效的判断出了影响振值的根本原因——地基松动引起振值超标,且针对引起振动值超标的这一原因,通过对地基基础的加固和重新浇筑,彻底解决了#2氧化风机振值超标的问题。
参考文献 [1]宁煤氧化风机技术协议.2008. [2]曾庭华,杨华,廖永进,郭斌湿法烟气脱硫系统的调 试、试验及运行[M].北京:中国电力出版社,2008. [3]周至祥,段建中,薛建明等.火力发电厂湿法烟气脱硫技 术手册[M]北京:中国电力出版社2006.
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