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冀中能源邢矿集团油脂分公司优化生产工艺提质降本

煤炭资讯网 2013-4-3 11:23:09    厂商在线
      冀中能源邢矿集团油脂分公司始终围绕产品质量和成本做文章,持续优化、升级、改造生产工艺,通过技术创新实现产品质量的不断提升和产品成本的降低。

      今年以来,该公司在对标、调研的基础上,立足行业前沿,自主改造榨油生产系统。蒸炒锅顶层加热结构原有两层刮刀,合理技改,控制刮刀与锅底、锅壁间隙,减少炒料死角;改造蒸汽管路,合理布置汽孔排布,使蒸汽均匀通向蒸炒锅,保证了各层料的充分蒸炒。原料中红衣对油品色泽、粉末度等指标具有很大影响,为进一步提升产品质量,该公司在专家的指导下,在轧胚机暂存箱顶部落料处增加通风管道,并与现有的去石机风道相连,增加去红衣装置。通过改造,现有的毛油磷脂含量得到了进一步降低,产品香味更加浓郁,产品更受消费者喜爱。

      该公司浸出系统是食用油生产的重要环节,在生产过程中,浸出器料格经过沥干段时会从固定栅底掉落大量的湿粕粉末,并积聚在栅底下方的混合油收集格中,而混合油循环泵难以将沉淀的料渣抽走,因此造成落渣在底部大量堆积。要清除这些料渣,每月需停产一次,且清理的难度非常大。浸出器空间狭小,职工们钻进去一小铲一小铲地往外掏,每次都要清理出500多公斤;再者落渣内含有部分溶剂,再处理难度大,造成了溶剂浪费。针对此情况,该公司生产技术部结合生产实际,不断探索改进浸出系统方案,经过反复论证后,在浸出器沥干段舱室内增加了一道管路,并利用混合油过滤器抽出泵将部分混合油泵入该段舱室,起到了定时冲刷效果,之后混合液体经过舱室底部的管道由混合油过滤器抽走,如此形成循环,起到了自动清理落渣的目的。浸出系统改造,解决了长久以来需要停产后人工进行清渣的弊端,减轻了职工劳动强度;更重要的是,有效回收了溶剂,据粗略计算,每吨原料的溶剂消耗由原来的6公斤降到了5公物,每吨料加工成本降低了2元左右。

本网通讯员:路素英 袁中学      编 辑:一帆
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