| 降本增效中的“升级战略”——冀中能源股份东庞矿降本增效侧记 | |||
| 煤炭资讯网 | 2013-7-11 17:01:59 经验交流 | ||
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编者按:今年,全国煤炭形势不容乐观。在这种形势下,深挖内潜降低成本,苦练内功提质增效是每个企业保持市场份额的制胜法宝。这其中,冀中能源股份东庞矿多措并举,通过实施管理升级、技术升级、材料升级等一系列行之有效的措施,实现了市场占有份额的有增无减,谱写出一篇降本增效“升级战略”的精彩华章。
冀中能源股份东庞矿通过实施管理升级、技术升级、材料升级等一系列升级战略,强化内控管理,优化生产工艺,提档材料设备,有力促进了矿井降本增效。
管理升级篇
“通过对变频器、组合开关、PLC等价格昂贵、技术含量高的器件进行技术攻关,拓展自修和修废项目,减少报废及返厂修理。项目实施后,年预期收益达30万元。”东庞矿机修厂厂长贾金旺介绍。这是东庞矿今年实施的42个节支项目中的一个。
今年以来,东庞矿结合自身实际,在广泛征求基层单位意见并充分研究论证的基础上,精心确定了42个节支项目。为确保所有节支项目都能够按计划顺利实施,并达到预期效果,东庞矿以精细化管理为抓手,进一步加大降本增效管理力度,增强管理的规范性和目标性,着力构建降本增效长效机制。对每个节支项目,均量化了收益目标,明确了责任单位和责任人,并实行跟踪调度考核问责制,为各项目的扎实有序开展提供了层层保障。全部项目实施后,预期收益将达到八千余万元。
技术升级篇
东庞矿把技术升级作为降本增效的重要途径,充分发挥“科技降耗、科技增收”的科技管理效应,通过不断优化生产工艺,为降本增效插上了腾飞的翅膀。
“经过一系列技术改造,MG500/1130-WD交流变频电牵引采煤机不仅能够在S2704大倾角俯采工作面安全运行,而且易损件消耗明显降低,同比月节约12万元左右。”东庞矿机修厂副厂长田权介绍。为了最大限度地满足生产需要,机修厂技术人员对MG500/1130-WD采煤机行走机构、泵箱进行了技术改造,并解决了轴承的润滑问题,在确保特殊工况下安全运行的同时,同比以往2608、2610大俯采工作面回采时期齿轨轮、导向靴等易损件的消耗显著降低。
东庞矿通风区通过对井上注浆站实施安装搅拌机、增加粉煤灰过滤网、铺设清理站台、改进管路入浆装置等一系列技术改造措施,不仅注浆量由原来的每天15方提高到30方以上。而且操作人员由原来4人减至2人,真正实现了降本增效。 针对4月份以来受矿井煤质影响、精煤日产下降1/3的不利情况,洗煤厂技术人员通过适时调整浓缩池出料、改集中压料为接替压料等技术措施,6月份压滤机每日压滤板数较5月份提高30%,精煤日产恢复至8500吨以上。6月18日,提前12天完成上半年精煤生产任务。
材料升级篇
“我们在对市场新型材料进行大量调研后,将管件磨损较为严重的合介耐磨阀门,更换为内衬陶瓷式阀门。仅此一项,每年可减少材料购置费近13万元。”东庞矿洗煤厂工会主席马西群介绍。
在生产过程中,东庞矿积极实施材料升级战略,通过用新型材料替代旧材料,有效实现了降本增效。针对重介质、矸石等硬度较高的物料对阀件、管道等洗煤设备磨损严重的情况,东庞矿积极调研市场,寻找可以替代的耐磨原料。用内衬陶瓷式阀门替代合介耐磨阀门,即是通过材料升级而实现降本增效的典型案例。原来使用的合介耐磨阀门1800元/件,使用周期一周。现采用的内衬陶瓷式阀门5400元/件,并赠送一件阀板,但使用寿命延长至6个月。据2012年统计,AB两套系统仅使用4个,降低工时240个,直接减少材料购置费12.96万元。技术人员还在合介输送管道中试用了一节融渗耐磨管道,其莫氏硬度达到40-60,远超精中矸物料的4-7。经检测,应用效果良好,而且比同等价格的管材使用寿命延长1倍,推广后将有巨大的材料节约空间。
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