| 以变应变破“瓶颈”——河南煤化鹤煤五矿技术创新走笔 | |||
| 煤炭资讯网 | 2013-8-30 15:28:21 通讯特写 | ||
|
衰老矿井在逆境中怎么“突围”?河南煤化鹤煤五矿立足自身实际,着力技术创新,破除瓶颈制约,推动系统优化升级,尽力释放产能和效率。今年前7个月,逆境中亮出了一份不俗的成绩单,单位制造成本同比下降38.95元/吨,较计划减亏226.26万元。 提升能力翻一番 多年来,五矿煤炭生产一直靠箕斗轨道运输提升,设备陈旧、维修量大、配件费高、工效偏低,煤炭产量受限。为此,该矿对箕斗轨道绞车进行了全面改造,过去的斜井箕斗提升被大倾角皮带机提升替代。 箕斗提升改皮带机提升,牵涉到的最大技术难题,是在巷道长(420米)、坡度大(31°)的情况下,如何保证大倾角皮带机的安全运输。该技术在鹤煤尚属首例,没有成功经验借鉴。他们外聘机电专家,与矿上工程技术人员一起,实地考察,反复论证,最终采用头部单滚筒双机驱动形式、机尾重锤自动张紧装置和配套盘式制动器以及“人”字形阻燃胶带等手段,用于防止煤炭运输中的下滑,通过多次试验,收到了满意效果。 “该项目的成功改造,矿井提升能力翻了一番,由每年40万吨一下增加到80万吨,为今后五矿更新采掘装备、加快煤炭生产创造了良好条件。”机运科支部书记段士懂如是说。 拐弯皮带了不得 该矿2208皮带运输线,担负三水平煤仓至二水平煤仓原煤的运输任务,是生产系统的“咽喉”。原由三部运输设备组成,线路长、坡度大、环节多,经常“卡脖子”。“这条线是被矿工戏称为‘三多一高’,就是设备投入多、人员占用多、配件消耗多,电费高。”负责机三队技术管理的陈保安介绍说。 面对这种情况,矿上组织技术人员攻关,查阅大量技术资料,借鉴外地先进经验,最终确定安装转向胶带输送机(俗称拐弯皮带)。改造后,三部输送机变成了一部,皮带能平面转向、上山转向、下山转向、上山和下山转向,且具有能力大、阻力小、磨损小、耗电低、单机运输距离长等优点,成效十分明显。 “我们粗略地算了一下帐,项目改造后,输送机减了2套,驱动装置、电控装置相应少了,电费每年可以节约60万余元;皮带司机由9人压缩到3人,年少支付工资20多万元。同时,配件费、维修费大大降低,因皮带事故影响生产的现象也没有了。”机三队队长刘德林谈起转向胶带输送机的益处,掰着指头算了一笔帐。 运送物料顺畅了 “五矿建井较早,先天设计不足,副井下物受限,不要说大型设备,就连运送2.6米长的物料都很难,需要井口把钩工先打开罐笼帽,再吊装入罐笼,每个步骤都需小心翼翼,整个过程至少需要40分钟,井口罐车排成了长龙。生产单位有怨言,我们也是干着急。”运输区区长代灿杰深有感触地说。 针对这种状况,该矿在集团公司的支持下,主动与中国矿大合作,进行技术攻关,共同完成了副井托罐装置的技术改造,安装了伸缩式可移动摇台,超长物料可直接上下,不仅使副井把钩工从繁重的高危险作业中解脱出来,且大大缩短了下料时间。 8月29日,笔者再次来到副井井口,见到两名矿工正将一个3.4米长的U型钢梁往矿车上放,随着操作员在控制台上熟练地按键,推车机迅速把矿车送入罐笼,紧接着,罐笼两侧的伸缩摇台缓缓后退,到达位置后,罐笼迅速下降,到达井底……一个循环过程仅仅用时4分钟。 据了解,鹤煤五矿副井口安装的移动承接装置,在国内属首创,有极高的创新性,得到了多位专家的肯定,具有较高的示范作用和推广价值。
| |||