| 尽力释放产能——兖矿集团济二矿优化生产系统助推矿井持续发展侧记 | |||
| 煤炭资讯网 | 2014-10-30 20:28:02 通讯特写 | ||
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兖矿集团济二矿地质条件复杂,井深环节多,系统复杂,矿井生产成本居高不下,制约着矿井的发展。该矿在优化生产系统上下功夫、做文章,从采区设计及巷道布置、辅助运输系统、采掘装备及工艺、通风系统、机电系统等方面,确立10个系统优化项目,发挥优化的魔力,尽力释放产能,助推矿井持续健康发展。
两面合一面,效益有提升 该矿地质构造条件复杂,断层十分发育,无煤区较多,造成采区、工作面储量小,掘进率高,生产准备时间长,制约了矿井生产能力。针对这种状况,该矿生产技术科不断优化采区设计及巷道布置,积极开展“三减三提”活动,制定《矿井生产系统优化管理办法》,对矿井生产系统优化项目量化管理,成立项目领导小组,组织技术人员攻关。通过深入现场,在做好减面减头的同时,优化93下02和113下09两个工作面停采位置,多回收了煤炭。并优化93下02和113下09两个工作面停采位置和113下10工作面布置。将93下03与93下04两个工作面合并成一个工作面,由小面变成大面,少打了一条顺槽且多回收了一个煤柱,真正达到减头减面提效的目的。
“该两个工作面的成功合面,不仅减面减头,还为矿井以后设计,更新采掘装备、加快煤炭生产创造了良好条件。”对此,该矿生产技术科副科长贺新刚如是说。
运输提升,单轨吊有大用 该矿下大力气做好减系统工作,形成十采区单轨吊高效辅助运输网络。据生产技术科副科长贺新刚介绍,单轨吊是一种煤矿先进的井下辅助运输设备,特别适合济二矿运输巷道坡度起伏大,上下山较多的特点,其运行轨道是一种特制的“工”字型钢,由链条柔性地固定于巷道顶部,机车运行承载轮卡入工字钢两侧,因此,无脱轨、掉道现象,运行安全可靠。
该矿在9307工作面撤除工作中取消了绞车运输环节,直接使用一部单轨吊运输,随后,在9306工作面综采设备安装运输和十采区皮带大巷运输进行推广应用。单轨吊安撤技术的成功应用,与传统的轨道运输安撤方式相比具有明显优越性,取消绞车和轨道敷设,减少绞车拖运、摘挂钩、手拉葫芦起吊等作业环节,减轻作业人员体力消耗。用人少工效高,每班仅需作业人员15人即可满足工作面综采设备安撤的需要,人员占用减少40%,真正实现了减人提效。因工艺简单、设备少、运输效率高,使综采工作面安撤效率提高一倍。
该矿副总工程师顾颖诗非常自豪地说:“使用单轨吊运输及配套安撤技术工艺,改变了传统的绞车辅助运输模式,符合“三减三”提要求,运输环节可由轨道模式4个减少为1个,设备租赁费、人工费、材料费等安撤费用降低100万元以上,经济效益非常显著。”
新工艺新装备,创效益千万元 “面对矿井严峻的经济形势,作为业务科室,对矿井每一个掘进迎头,都要超前考虑,做到系统优化,优先使用新工艺新设备,我们能多为矿井回收一斤煤炭就坚决不浪费一两。”谈到矿井优化设备工艺时,贺新刚深有感触地说。
为缓解接续紧张,该矿在九采区施工掘进时,加宽顺槽,采用墩柱支护技术,在93下06工作面成功实施了墩柱式沿空留巷技术,同时,研发了新型沿空留巷巷旁支护体--墩柱,建立墩柱沿空留巷顶板破断计算力学模型,丰富沿空留巷围岩稳定控制理论,取消区段煤柱,工作面回采可以顺序进行,避免孤岛开采,提高了安全性,同时,墩柱结构简单,施工方便,无腐蚀性,降低劳动强度,改善工作环境。该技术推广应用在9307工作面,沿空留巷技术缩短了回采工作面的准备时间,缓解了采掘接续紧张的矛盾,提高了回采率,延长了矿井服务年限。
“应用沿空留巷技术,我们粗略地估算了一下,减少巷道施工工程1700多米,节约投资费用851.7万元。多回收一条的煤柱,如果正常回采,浪费了这条煤柱,这样多回收25465吨煤,创直接经济效益1300多万元。”谈到应用沿空留巷技术带来的好处时,生产技术科副科长高志斌掰着指头给笔者算了这笔细帐。
此时的生产技术科副科长贺新刚又迫不及待的对笔者说:“三减三提活动,促使我们开动脑筋,寻找办法,目前正在按计划在南北翼皮带巷吊挂皮带改造,通过在顶板施工吊挂锚杆,将皮带吊挂于皮带顶板上,不仅利于设备检修,还方便清理浮煤,减少皮带巷施工人员的体力强度。另外,针对103下01工作面煤层较厚的实际,矿决定采用大采高综放设备,做到一次性采全高,尽力释放产能,为矿井创效不仅仅是千万元了。”
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