| 许厂煤矿:“省电模式”节支300万 | |||
| 煤炭资讯网 | 2014-11-18 11:05:46 通讯特写 | ||
|
11月17日,笔者从山东能源淄矿集团许厂煤矿了解到,10月份,该矿职工宿舍楼电费环比减少2000元。“我们把高耗能的白炽灯全部更换为LED节能灯,年可节省电费2.4万元。”总务科科长张奉伟说。
为有效应对严峻的煤炭市场形势,今年以来,该矿不断强化用电管理,通过减少设备占用率、集约化生产和科技创新等手段,将矿井生产运行调至“省电模式”,有效降低了电费支出。据统计,今年前10个月,该矿在原煤产量比预算增加13.42万吨情况下,电费支出同比减少312万元。 耗电的“大头”都在井下。今年9月份,针对-400采区停止生产的实际,该矿加快了机电设备的撤出速度,最大限度缩短生产战线,减少机电设备占用。目前为止,该矿-400采区已累计撤出电缆4100米、开关41台、水泵15台、皮带机5部,减少电费支出50多万元。与此同时,该矿把用电管理作为考核基层区队的一项主要指标,在井下安装了288台分时段计量电表,并将用电量与区队工资收入相挂钩,节奖超罚,有效激发了全员节电的积极性。今年前10个月,全矿共有14个区队实现了电量节约。
集约化生产进一步拓宽了节电空间。他们还实行月月集中休的办法,努力降低生产电耗。据机电科工作人员刘坚介绍,矿井正常生产一天的电耗为20万度,而集中休期间的电耗仅为9万度,每月集休6天便可实现节电66万度,节省电费43万元。“我们还采取了分时用电管理制度,峰段用来检修设备,谷段开足马力进行生产,利用电费差价不断降低电费支出。”刘坚说。此外,该矿掘一队针对耙装机距迎头较远,无法将煤矸一次性转运至皮带的实际,还采取分次耙装集中上带的方法来降低皮带电耗。仅此一项,每月可节省电费2000余元。
科技创新省电事半功倍。该矿通过设备节能技术改造,先后淘汰高耗能机电设备25台,变频调速技术、无功补偿技术、设备智能控制、软启动技术在现场广泛应用。机电队改造的架空乘人器手动开启和自动停止装置,平均每天节电460余度,年节约电费16万元。充采队将无功补偿技术应用在膏体充填高压线路上,使供电效率由原来的82%提高到95%,年节省电费15万元。今年以来,该矿共有28项节电技术改造成功应用,实现节电350余万度。
| |||