| 神宁集团大武口洗煤厂强化修旧利废挖潜增效 | |||
| 煤炭资讯网 | 2014-12-3 9:31:00 经验交流 | ||
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本网讯 面对当前严峻的市场形式,神宁集团大武口洗煤厂把修旧利废作为节支降耗的重要手段,积极向管理要效益,向节约要效益,最大限度降低企业生产成本。
该厂围绕制约安全、生产、经营创效的难题和薄弱环节,持续深化思维、管理、机制、科技创新,积极探索管理的新思路、好方法,丰富和拓展成本管理的内涵和外延,最大限度节支增收、堵塞漏洞、降低成本,提升全员“节约无处不在”、“度危求进迎难而上”、“岗位创新精打细算”的节约创效意识;制定并下发《修旧利废管理办法》,规范废旧物资的回收、修复等程序,坚持“能修复的决不报废,能复用的决不新投入,能自修的决不外委”的原则,细分修旧利废内容范围,严把修旧利废程序。 按照“谁使用、谁修理”的原则,组织各单位开展废旧物品的修复再利用工作,加强对物资计划、采购、审批发放、使用管理、回收复用等环节进行全过程管理,由相关科室牵头,将所有投入生产中的材料及配件全部进行登记建账,在材料发放及运输过程中,实施传票逐级签收制度,防止了材料中途流失,材料使用中,相关人员有针对性的实行现场跟踪检查,有效的控制了材料的去向、用量及回收工作,在交旧领新工作中,回收回来的托辊、皮带架子、锚链等废旧物资,全部实行登记跟踪管理,不断加强对重点管控物资的跟踪检查、动态管理,坚决做到无预算不开支、超预算严问责,确保所有资金全部用在刀刃上,减少备用和闲置物资存量。 该厂采取多种途径,强化旧料加工管理,不断加大废旧物资的回收和复用力度,对回收的设备材料做到及时维修,对能修复的零部件一律修复再利用,不能修复的配件,在保证安全的前提下,进行自制加工成效零件进行复用,从而提高物资材料复用率;该厂压滤车间通过闸门内有用配件再重新组装后进行重复利用,修旧利废筛板32块,节约费用41600元,修理DN350、DN200、DN150闸门,节约费用8000元。 洗选车间通过对磁选机卸料刮板上方增设喷水管路,从而降低磁铁矿粉与刮板的物理碰触,减少耐磨筒皮的摩擦系数,大大降低了筒皮的磨损,延长筒皮的使用寿命,按照1台磁选机每年节省1片筒皮,耐磨筒皮按照16000元/件计算,12台磁选机每年可节约材料成本19.2万元,并对回收的旧螺丝、皮带,滤布,托辊,滤板耳朵进行重新修复使用,累计节约材料费用814035元;储运车间针对142皮带传动辊筒轴头轴套锁紧帽易滑扣,容易耽误生产,且检修工作量大,损坏的轴头无法再进行车制螺口,造成整台辊筒报废这一现象,在不拆卸设备的情况下,用切割机讲旧帽分两段取出,制作内径110毫米,外径150毫米,厚25毫米对开式可拆卸紧环,利用M16两条螺丝来锁紧挡套进行紧固,降低了生产成本,实现了效益最大化,今年截止目前为止该厂修旧利废共 741项,累计节约资金300余万元。
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