| 神宁集团大武口洗煤厂“苦练内功”推进企业创效 | |||
| 煤炭资讯网 | 2014-2-24 11:28:04 经验交流 | ||
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本网讯 今年以来,大武口洗煤厂十分注重依靠用挖潜增效、精细管理、科技创新 “三板斧”高唱“创效”曲,实现了经济效益的有效提升。
该厂充分挖掘发挥工艺、产能优势,在矿井入洗量不足、煤质变差的困难形势下,多方寻找质量优,价格合理的外购煤资源,以提高精煤回收率、增产创效为目标,科学实施配洗,弥补原料煤不足带来的巨大效益缺口,降低生产成本,并有效化解销量萎缩、丢失市场的风险,实现增产增收;不断强化生产工艺操作,认真分析矿井原煤、收购煤的煤质情况,精密制定配洗方案,加强生产过程检测把关,采取各种有效措施,提高采制化人员的责任素质和业务水平,加强监测数据的对照性及数据追溯,提供准确可靠的检测数据,指导洗煤生产,力争洗选效率和精煤回收率关键工艺指标有显著提高。
同时,该厂始终坚持向管理要效益,向管理要结果,细化各项指标,紧紧围绕提高生产运行质量和加强现场成本管控目标,科学、有序、严谨安排每天生产计划,根据矿井原煤资源情况与市场变化,科学灵活收购与生产相适应的外购煤资源,加强沟通协调,保运力、保市场,力争实现效益最大化;严格落实包机责任制,严格执行设备动态巡检制度,杜绝设备的非正常使用,确保时间利用率达到 98.5%以上,设备完好率达到95%以上;制订“双增双提双降”增收节支目标,对各项成本指标精打细算,对关键指标动态调控,加大考核,力争实现成本逐月环比“零增长”,“七项费用”负增长;进一步做好成本、利润指标的风险预警、管控工作,算好投入产出帐,把好经济风险关,在工艺挖潜、生产准备、分钟管控、高效运转上下功夫,向管理要效益。
该厂面对当前形势,积极开展科技创新和技术攻关,加快煤泥水系统技术改造实施进度,寻找高效分选药剂,加强煤质检测,把提高精煤回收率和提升洗煤效率作为挖潜增效的关键途径;不断挖掘和发挥考核的激励约束作用,大力开展精品战略、外购煤配洗配掺指标竞赛,赛出分选指标操作的标杆班组,最大限度用好奖金的激励作用;通过推广使用新技术、新材料和工艺挖潜等手段,对介耗、油耗等成本指标进行再管控、再挖潜,力争使本部介耗降低到0.3千克/吨,金能分厂降低到0.2千克/吨。
另外,积极推动金能分厂炼焦煤深度洗选回收项目实施进度,最大限度挖掘和提升稀缺焦煤资源的综合利用价值,积极探索研究选煤工艺“精雕细琢”方法和路径,预计可提高精煤回收3%,年多生产精煤约8万吨,新增利润2800余万元;继续实施耐磨材料关键性能指标的优化提升,在耐磨溜槽、集料箱等主要部件取得明显效果基础上,对金能分厂切线流桶入料管的流量控制阀门,增加一道盘根填料槽,使阀门具有“双重”密封保障,其使用周期延长到了1个月,减少阀门更换频次,在降低员工工作量的前提下,年可节约材料费18万元。
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