| 河津发电分公司科技创新给力节能降耗 | |||
| 煤炭资讯网 | 2014-3-24 10:15:41 局矿快报 | ||
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【本网讯】2013年,河津发电分公司在推进企业安全生产发展的同时,坚持依靠科技创新,推进节能降耗工作,大力实施节能技术改造,促进公司能耗逐年降低,在全省300MW等级机组中名列前茅。
河津发电分公司根据机组特点不断挖掘设备节能潜力,着手对#1锅炉进行了微油点火改造,在A层煤粉燃烧器喷口增设了小油枪,改造完成后,一次冷态启动即可节约燃油60吨,加上锅炉低负荷稳燃、热态启动等工况,每年可节约燃油110吨。采用合同能源管理模式,对2号锅炉增加了尾部烟气余热回收系统,利用烟气余热加热凝结水,有效地降低了排烟损失和机组热耗。热力试验结果显示,在350MW工况下,供电煤耗降低1.88 g/kWh。采用合同能源管理模式,对两台机组进行了照明改造,每年节约厂用电51.54万kWh,折合标煤约167.5吨。 在加大设备改造的同时,河津发电分公司还成立科技攻关小组,不断优化运行方式,深入挖潜增效。2013年,根据入炉煤质情况,将磨煤机出口温度提高至110℃,减小了磨煤机冷风挡板开度,降低锅炉排烟温度约4℃,提高了锅炉效率0.2个百分点。坚持每日定期化验飞灰、大渣含碳量,根据化验结果及时优化燃烧调整,提高了锅炉的运行效率。将循环水泵冬季运行方式由“10-9-1”方式改为“12-11-1”方式,即单循环水泵运行11天,双泵只运行1天,全年节约厂用电约50万kWh。 此外,该公司把降低供电煤耗作为企业生产经营工作的重点,重视指标分析,充分挖掘自身潜力。定期召开节能会议,分析节能指标存在的问题,提出解决办法和整改措施,并以工作任务单的形式下发至责任部门,设专人跟踪落实,确保工作收到实效。根据机组设计值,编制了能耗计算程序和能损分析程序,定期对机组典型工况进行分析计算,摸清机组运行中的实际能耗水平和能损分布,为运行调整、技术改造以及等级检修提供依据,最大限度地保证机组稳定运行,让科技创新转化为实实在在的经济效益。(王妙珍)
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