| 冀中能源峰峰集团大淑村矿技术创新成为降成本的“利器” | |||
| 煤炭资讯网 | 2014-4-3 9:25:59 经验交流 | ||
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本网讯 面对严峻的煤炭市场形势,冀中能源峰峰集团大淑村矿大胆尝试新工艺,新思路,积极运用新技术,不断改造,不断创新,使技术创新成为降成本的“利器”。
该矿鼓励技术创新应用,迅速利用新技术提高生产效率降低成本。以“李水龙创新工作室”作为学习交流的平台,把各单位的技术能手、首席员工组织起来,围绕企业安全生产的疑点难点和如何能降本增效进行创新研究,涌现了200多项新技术新工艺。电器开关故障快速排除法,平均每次缩短50%的修理时间。井下巷道创新“弦”线高标准锚喷法,平均每次缩短30%的工作时间。综掘区的“O”型钻孔除尘法,有效遏制了打钻煤尘飞扬难题。开拓区的钎尾套推出更换,能使原来的整部件报废替代为更新钎头即可,每月可节约资金3450元以上。
该矿大胆摸索施工工艺,学习新技术大大降低了生产成本费用。五采区外围系统开口掘进施工,以及回采作业搬家倒面等传输信号拆迁,通讯员工通过视频学习、外援帮教等方法,掌握了刀切、对齐、热熔等全套熔接技术,自己动手熔接光纤500多对,仅此一项资金节省2万多元。在五采区轨道下山石门交叉点施工,掘进到“Y”型岔口时,采用一次爆破大规格、沿“Y”型上部两条巷道方位同时掘进,改变了原两条巷道、分次爆破成巷,减少了材料、人工40﹪的费用。在172103大煤工作面,每一支架前移时采取高度升降和后尾梁摆动等方法,使顶部煤层达到松垮、自由降落。同时,在工作面的上下两巷搁专人卧底,把端头、机尾三角面积降低到最小范围,多回收了三角煤柱的80﹪煤量,使单刀割煤产量由1100吨增加到1340吨,达到减少推进刀数、不减产量的效果,多举措把工作面回采率提升了7%。(赵振考)
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