| 神华宁煤集团公司大武口洗煤厂“王敦涛”劳模创新工作室技改创新效益显 | |||
| 煤炭资讯网 | 2014-5-5 8:55:57 局矿快报 | ||
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近期,神华宁煤集团公司大武口洗煤厂“王敦涛”劳模创新工作室针对入洗原煤通过刮板输送机输送进入旋流器分选,在刮板输送机侧面加喷介管预先润湿原煤,在近12年使用过程中原煤出现润湿不均匀,影响产品质量,入洗量难以达到设计要求等问题,通过采用“合格介质喷水装置”代替锚链润湿原煤入料,有效解决重介旋流器给料方式的“瓶颈”。
该厂是以三产品重介旋流器为主的分选工艺系统,原煤通过301、302两条XGZ-1200型刮板输送机加喷水润湿后进入旋流器分选,在长期使用过程中出现原煤润湿不均匀,影响产品质量,入洗量难以达到设计要求,刮板机在运行过程中容易出现拉斜、掉道、断链、断板、断齿、机头、尾轮损坏等情况,造成系统正常生产中被迫停产检修,导致时间利用率降低,该工作室组织人员从2013年10月起通过反复研究、设计和实验,采用“合格介质喷水装置”代替锚链润湿原煤入料,在原煤皮带落煤点下方设四道喷水管喷出循环合格介质,将原煤冲散,润湿的原煤顺槽底部入旋流器入料口,经过近2个多月的现场试验,指标完全达到产品质量要求,在今年1月一次试车成功。
改造后,彻底消除了刮板输送机运行过程中事故的发生,原煤润湿效果良好,时间利用率提高了1个百分点,入洗量由原来的平均320t/ h提高到360t/ h,该工作室的“原煤入料方式改造”项目打破了该厂运行12年的旋流器给料方式,解决了重介旋流器生产系统的瓶颈问题,预计每年可增加经济效益1200余万。
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