组合编程 吃干榨净----河南永煤公司机电制修厂材料利用率提高10个百分点 | |||
煤炭资讯网 | 2014-9-21 20:12:42 通讯特写 | ||
河南永煤公司机电制修厂利用数控切割机进行下料作业过程中,通过创新组合编程,使材料利用率平均提高10个百分点,每月节约材料费用数万元。
9月20日,笔者在该厂铆焊车间看到,4个等距的割枪在6米宽的范围内一字排开,嘶嘶地吐着淡蓝色的火焰……不到5分钟,20块形状不同、尺寸不一的下料结构件便呈现出来,下料后剩余的边角余料已经很少,经过粗略估算,一张钢板的有效利用率达到99%。 “这是我们自行设计的数控火焰切割机组合编程。我们先后通过旋转图形角度、多个工件集中编程、单个零件多数组合编程、不同零件组合编程等方法,并将零件图按照1:40的比例打印出来,在同比例尺寸钢板进行粘贴,模拟零件在钢板上的排列,形成了我们现在的组合编程。”该厂铆焊车间主任李冰介绍道。
据介绍,以前利用数控火焰切割机进行下料作业,效率虽然高,但是由于下料件形状不规则,多出来的边角料和中间圆弧料比较大,剩余的大块余料因受尺寸的限制,只能当作废料来处理,材料利用率不高。为此,该车间组织认真研究,对数控火焰切割机下料作业程序进行重新组编。
铆焊车间技术员佘之盛为记者算了一笔账:原来下一批ZF4000液压支架的底座、内外筋板共需要20.2张板材,现在通过组合编程后只需17.2张,这样就能节省300多元。
截至8月底,该厂通过推广组合编程下料法,已累计节省材料费用12万余元。
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