冀中能源张矿集团一煤机公司依靠技改节能提效 | |||
煤炭资讯网 | 2014-9-29 17:29:50 经验交流 | ||
【本网讯】今年以来,冀中能源张矿集团一煤机公司推广绿色、节能、环保工艺,替代传统的高耗能锻造工艺,将液压缸用接头类零件的毛坯加工作为一项技改工艺优化课题。
该公司是矿用支架液压油缸专业生产厂家,每年可生产各种油缸近5万多根,需要生产油缸上的接头近7~8万个。过去采用的加工工艺过程是: 圆钢下料→毛坯加热→锻造成型→铣外形→铣断→钻复合通液孔及U形卡子孔→去毛刺→检查入库,需要8道工序完成,工序繁多、工艺过程复杂,由于采用锻造工序,原材料消耗大、碳排放超标,而且生产费用高、生产效率低下。 今年初,该公司经过认真的分析论证,确定了对接头类零件的加工工艺进行改进和优化。首先,技改小组采用冷拉方钢进行接头的加工,冷拉方钢加工接头零件最大的优点是外形光滑、尺寸规范,加工工序简单,生产效率较高。但在实际操作过程中,物资采购人员发现由于所选冷拉方钢的横截面规格尺寸,必须要与接头其中一个横截面规格尺寸一致,而市场上符合需要的冷拉方钢非常有限,原材料供应十分困难,而且诸如马鞍块类的接头根本无法采用。因此,这项工艺优化方案在实行了一段时间后被迫停止。经过反复研讨和市场考察,很快技改小组又提出了第二套解决方案,按照接头的规格尺寸,采用市场上易购的加厚钢板进行接头类零件的加工。为了进一步提高生产效率,采用数控气体切割技术对加厚钢板进行切割加工工艺,所加工的接头可以一次成型,只需简单的打磨去毛刺就可以转入机加工铣圆弧、钻复合通液孔及U形卡子孔工序,而且每件接头的单坯重量只有0.6 KG,比原来每个接头节约了0.3 KG/坯。
此项技改工作成功运用于生产后,不仅省去了锻造工序,减少了碳排放量,还有效提高生产效率近60%以上,用户对该公司的产品满意度大幅提升。
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