| 许厂煤矿:充填成本实现连连降 | |||
| 煤炭资讯网 | 2015-1-31 12:31:23 经验交流 | ||
|
【本网讯】1月30日,笔者从山东能源淄矿集团许厂煤矿了解到,该矿充采队在1331膏体充填工作面,成功实施充填留巷开采技术,累计充填2000多立方。“充填留巷技术能减少新巷道掘进,有效降低充填开采成本。”技术副总工程师谢志红说。
面对煤价持续下跌,许厂煤矿把降低充填开采成本作为头等大事,本着“煤价降到哪里,成本就跟着降到哪里”的原则,通过运用技术创新、工艺改革、修旧利废等手段,不断提高充填开采效益,确保有利可赚。
实施充填留巷开采是他们降本妙招之一。据谢志红介绍,以前膏体充填时需要将整个工作面充实,待推采下一个工作面时再重新掘进巷道。如今,他们改变原有充填方法,将轨道顺槽与工作面单独隔离,不再进行充实,预留出该巷道后,作为下一个推采工作面的顺槽。这样一来,两个工作面之间便减少一条巷道掘进,节省人工及材料费用近10万元,降低了充填开采成本。
改变支护工艺,降低材料投入,具有“事半功倍”的功效。该矿发现充填开采中锚索网支护一直是材料投入的“大头”。对此,该矿多次与液压支架厂家联系,提出了改进液压支架设计的建议。他们通过在液压支架后端加设一道后探梁的办法,替代锚索网进行面后支护。“用钢梁进行面后支护,完全替代了锚索网使用,节省了支护成本。”谢志红说。
同时,他们还紧盯修旧利废这个降本的“主战场”。1月10日,1331充填工作面上的万向节经过长期使用,出现转动不灵活等情况,影响正常使用。为节省近2万元的新投入,该矿充采队专门制作维修工具和平台,自主进行拆检维修,实现了万向节重复利用。目前,他们已成功修复3台。此外,他们还利用更换下来的旧刮板链、液压油缸、操作阀等,研制成锚杆整形仪,把工作面回收的旧锚杆整形调直后,代替木料用于支撑隔离布,每月节省材料费1.73万元。
| |||