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陕煤韩城矿业公司瓦斯发电余热利用变“废”为宝

煤炭资讯网 2015-11-13 10:33:25    通讯特写
     陕煤韩城矿业公司按照“立足瓦斯治理、保障矿井安全、开发新型能源、实现节能减排”的发展思路,积极探索,充分利用低浓度矿井瓦斯进行发电,对压风机余热和煤矸石电厂的余热进行回收利用,变“废”为宝,开创安全高效、绿色清洁的能源开发利用新局面。

         瓦斯发电节能减排
 
    韩城矿业公司矿井属高瓦斯和煤与瓦斯突出矿区,地质条件复杂,瓦斯灾害严重,治理难度大。近年来公司集中力量探索创新瓦斯灾害治理办法,加大瓦斯灾害治理,取得成效。在各矿井建设瓦斯抽放泵站、瓦斯监测中心,优化矿井通风系统,实行“一矿一策”、“一面一策”瓦斯综合治理措施,采取本煤层预抽、卸压抽采瓦斯等办法,通过改进钻机装备、钻孔工艺、提高封孔质量,提升瓦斯抽采浓度和抽采效率,抽采浓度达到了10%以上,14套抽采系统全年抽采瓦斯5800万立方米,消除了煤与瓦斯突出的危险性,确保矿井安全生产。同时对瓦斯进行综合利用,继在象山矿井建成一座5x500KW瓦斯发电厂,年发电量达1000万KW.h后,今年与其他企业合作投资3580万元在桑树坪2号井又建设一座7x500KW低浓度瓦斯发电厂,年发电量3000万KW.h,年消耗瓦斯1200万立方米。目前工程进展顺利,发电机组正在安装调试,12月上旬将投入运行,正式运营后,将对发电机组的余热进行回收后综合利用,满足该矿1500名职工洗浴需求,实现节能减排。2016年韩城矿业公司还将在桑树坪矿和下峪口矿建设瓦斯发电厂,矿区逐步向瓦斯零排放目标迈进。
 
        余热利用降本增效
 
    韩城矿业公司对桑树坪矿压风机余热进行回收复用,该项目今年5月开工,12月底建成投运。在煤矿生产中,压风是必备的生产系统,也是安全生产自救系统中六大系统之一,要求24小时开机运行,设备运行产生的热能较大,其热能浪费占压风机产热的70%以上,浪费资源污染环境。韩城矿业公司利用余热回收技术和装置及先进的自动化控制系统,对桑树坪矿现有5台压风机运行过程中被浪费掉的热能进行回收利用,每天可以加热洗浴热水近460吨,满足1800多名生产矿井的职工洗浴需要,停运原来供应洗浴用热水的1台10吨锅炉,节省锅炉运行费用、人工费、燃料煤费用。对压风机余热综合利用后,全年节约自用煤5840吨, 可节约运行费用280万元,减排二氧化碳9832吨,二氧化硫33吨,氮氧化物26吨,低碳环保,降本增效。
 
       热电联产综合利用
 
     该公司有一座总装机容量为2×1200KW的煤矸石电厂,以前汽轮机的余热排放到大气中,去年实施热电联产,通过改造煤矸石电厂的设备和管网,从电厂的汽轮机中抽出做过一部分功的蒸汽通过管网送到下峪口矿,提高了发电厂的能源利用率,不仅满足2000多名井下职工洗浴,还对下峪口矿选煤厂及工业广场70万平方米的生产区进行供热,停运两台60吨的燃煤锅炉,减少锅炉运行及维修人员10多名。在下峪口矿上班的职工王贵平说:“有了热电联产集中供热,浴池的水温恒定,冬天上班、洗澡暖和,再也不用受罪了。”
 
 
     韩城矿业公司通过对瓦斯灾害进行治理,利用瓦斯发电,利用压风余热和电厂汽轮机余热满足职工洗浴供暖需求,提高能源利用率,节能减排效果显著。


本网通讯员:程仙芳      编 辑:肖平
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