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土城矿工业广场。
新华网贵州频道6月19日电(记者卢志佳)贵州盘江精煤股份有限公司有这样一个矿,在采面走向短、储量低、搬家倒面频繁、矿井巷修量大及煤炭市场持续寒流涌动,全国煤矿亏损面达80%以上的大环境下,2014年,仍然实现利润5.57亿元,敢创造了煤矿生产经营的奇迹。这个矿就是被誉为江南第一大矿的土城矿。
降本增效故事多
“151210运输巷有一卷闲置皮带,可以调配给半坡采区使用,15910回收出来的电缆可以给21137综采面安装用……”5月24日零点班,土城矿经营副矿长吴仕品下井带班,他的笔记本上记录着在各个工作地点了解到的情况。每走到一个掘进工作面、巷修点,他都要详细记载相关物资、设备的在籍、使用、储备情况,哪些需要及时回收、哪些可以调拨周转,记录得一清二楚,这已成了吴仕品下井带班的一个习惯。
除了自己勤跑现场搞调研外,他还要求经营办工作人员,多深入井下采掘现场,走进地面各个车间、库房,对在籍设备使用、物资堆放情况查实核准,实时更新物资储备、设备管理台账,做到心中有准确数,设备去向能知晓,减少物资设备闲置、超储,避免重复采购和丢失浪费。
走到土城矿的各个采区,记者都能看到这样的场景:许多升井上来的人员,都挎着一个帆布包,包里装有螺栓、托盘、道钉等小物件,职工们形象地把它叫做“百宝兜”。
从去年年初开始,为了降本增效,减少丢失浪费,土城矿制定了废旧物资回收奖励制度,实行明码标价,一个废旧套包、一颗螺栓回收交到地面库房可以换到1元钱,一副废旧卡栏可以换到2至3元钱。
据统计,今年1至5月份,土城全矿50多个班队组,有近40个队组实现了节支增效,在一定程度上冲抵了煤价下跌的影响。

大学生采煤队在井下。
提质增量创效益
“大米里如果掺入沙子,估计你们一口也吃不下去,我们抓商品煤质量,就要像煮饭一样,把每一粒沙子都精挑细选剔除掉,每个人都要学会做“造米者”,打造煤炭市场人人青睐的‘泰国大米’,谁要是在这个问题上懈怠,就要让谁天天吃带沙子的大米。”这是土城矿矿长朱家道经常对矿班子和区科班子灌输的质量理念。喊破嗓子不如做出样子,矿和各区科纷纷制定煤质奖罚制度,实行每日煤质奖罚制度,工作面不割顶、不割底,系统分装分运、选煤厂强化手选矸石,一系列举措让土城矿商品煤在市场上供不应求,“土矿牌商品煤”这个煤市老店稳稳地屹立在风云变化的煤炭市场之中。
煤价每个时期都在动荡,如何弥补因为价格下跌带来的经济压力呢?土城矿的做法是生产商品煤,以此补足煤价下跌造成的利润缺口。为了多产出,土城矿从去年初开展红、黄旗质量标准化竞赛。一年下来,仅有一名队长被免职,有一个队组连续5次拿到红旗,大蛋糕的甜头让队组卯足了劲往前冲,一个掘进队创下月进尺460米的好成绩,一个采煤队创下月生产原煤11.9万吨的好成绩,全年用于红旗奖励的金额190余万元,用于劳动竞赛奖励的金额达到92万多元。全年完成120.5万吨精煤、145万吨混煤,较好地弥补了因为价格下跌带来的利润损失。
要提效率增效益,人力资源的合理使用是关键。2014年,土城矿按照公司安排,率先在全公司推行少人化综采工作面回采技术,整个工作面实现了远程可视监控操作,工作人员全部由大学生组成,这个工作面的成功回采,不仅减少了人力投入,同时也降低了安全风险,大大提高了原煤回采量。同时,这也是贵州省首个试水少人化回采技术的采面,大学生采煤队为西南地区首支大学生采煤队,实现了装备、技术、人才、资源和效率等优势的强强组合。
“过去拼的就是人海战术,讲的人多力量大,现在这个少人化综采面好多了,采面基本不用人操作,盯着视频动动手一切OK,再也不用摸爬滚打累得一身酸痛了。”面对少人化采面带来的好处,一名已经在矿上工作6年的大学生说。

土城矿工人在少人化综采面工作。
技术创新增活力
土城矿15采区15910采面,走向长1322米,倾斜长194米,煤层平均厚度0.9米,平均倾角22度,采高为1.4米,可采储量32万吨,采用走向长壁后退式采煤方法,全部垮落法处理采空区。
人少则稳,无人则安。2014年4月份,公司首个少人化综采工作面定在土城矿15910采面试采。这个工作面采用先进的数字化智能控制技术开采薄煤层,通过智能化控制平台,对工作面设备实现三机联动控制,对液压支架自动控制、闭锁、急停、故障诊断、自动补液和数据信息传输;对计算机远程通信、集中控制和设备动态运行参数自动协调控制;对采面设备、煤壁进行视频监视等,可减少人工干预,减轻职工劳动强度,提高生产效率。
针对2118综采工作面回收过程中因回架通道支护不合理,经常会出现冒顶、漏顶、支架被埋、回收困难的情况,采煤二区采用20寸通风管配合2排木顶柱及设3排托棚对回收通道进行支护。经回收实践证明,革新后的支护形式技术可行、经济合理、安全可靠,有效提高回收速度,保证回收安全,降低回收成本。
土城矿注重科技在日常安全生产过程中的运用,利用每季度一次的“三项创新”奖励制度,充分挖掘基层职工和工程技术人员的科技创新潜能,每年都会涌现出一大批与安全生产紧密结合的创新项目。+1350米以下为软岩巷道,且顶板破碎,极易发生离层垮落,给巷道维护带来极大困难。经过长期探索,采用“索、喷、注”支护技术进行巷修和掘进,与传统的“锚网+锚索+架U型棚+浇混凝土”的联合支护相比较,围岩支护强度大大增加,有效降低了职工劳动强度,提高了劳动效率,取得了良好的经济效益和社会效益。
在瓦斯治理上,通过实施“全程下套管、两堵一注”瓦斯抽采技术,增加抽采半径,利用带压注浆封孔实现封堵孔壁内的煤体裂隙,加固、充填了煤体裂隙,从而达到提高瓦斯抽采浓度的目的。据实测,采用这一封孔技术后,井下主管路瓦斯浓度均提高到了50%以上,抽采到地面后瓦斯浓度仍然保持在45%以上,提高了瓦斯的综合利用率。把瓦斯化害为利,以用促抽,作为一种资源来抽采,增强了矿井的安全性。
土城矿把准市场这根脉,推行生产制度改革,以“积极向上、不怕困难、敢于拼搏”的盘江时代精神为引领,实现了各项工作逆势前行,为经济新常态下的煤炭企业探索到一条“稳中求进”之路。截至今年5月底,生产精煤48.28万吨,混煤74.39万吨,掘进进尺9996米,在较好完成公司下达的经营指标的前提下,实现了增盈。
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