| 千方百计降成本 | |||
| 煤炭资讯网 | 2015-6-3 14:37:19 通讯特写 | ||
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面对煤炭产能过剩、价格大幅下跌的严峻形势,如何走出困境,成了当前煤炭企业逼在眉睫的当务之急。 “工资就是成本、节约就是工资”,这是攀煤花山矿今年提出的降本增效新理念,全矿干部职工围绕生产成本,从每一个生产点抠材料,从每一块材料上抠成本,一至四月,该矿每吨煤的材料费用降至34.15元,较去年同期每吨煤降低了11.27元。一至四月,共生产原煤43.0724万吨,与比去年同期相比,吨煤材料费减少了485余万元。在这一组组惊人的数字背后,还有一些鲜为人知的故事…… 采煤队长自制机尾架 综采三队队长蒲光伟在跟班过程中,面对经常损坏的皮带输送机机尾架头痛不已,不但每次拆除要耗费大量的人力和时间,而且每换一次新的机尾架,还要投入几万元的材料费用。 通过现场观察,蒲队长发现机尾架是整体结构,不利于拆卸和检查,如果要更换一个小小的配件,只有全部更换机尾架,突然,蒲队长脑海里冒出一个想法,如果机尾架是组装的就好了,想换哪儿的配件就换哪儿。经过反复研究,蒲队长绘好图纸后,在厂房角落里找来回收的工字钢、铁板、槽钢等材料,经过钻孔、焊接,几天后,一个用螺杆联结便于安装、检修、拆卸的牢固机尾架正式投入生产。 改进的机尾架经过长期在井下实践,克服了原机尾架不易更换、影响生产时间、容易撕裂皮带等缺点,现在再也不用花高价去购买新的机尾架,更换机尾架的次数大幅度减少,也减少了维修人员和维修次数,为繁忙的原煤生产赢得了宝贵的时间。 此项目在攀煤公司和该矿的“五小”活动评比中分别获得二等奖和一等奖,并在全矿推广使用;经该矿“五小”活动评审组评估,每一套机尾架每年增加经济效益88万元。 “抠门”班长变废为宝 运输区机电队钳工班班长张洪,在全矿是出了名的“抠门”班长,50岁的他,“抠门”抠到了极致…… 一天,张班长在大倾角皮带道检修时,看到地上堆满了几百个废旧不用的花辊,这些花辊是皮带大转弯专用产品,购买一个新的要300多元。他看在眼里,痛在心里,并组织班组人员,将这些遗弃不用的花辊运回厂房,经过反复检查后,他发现每根花辊只要更换4个密封圈,或将花辊的轴承用油清洗一下,就可以再次使用了。 张班长买来每个价值4元的密封圈,组织15名班组人员,利用业余时间,对回收的花辊进行重新修复,在一个月时间里,全班共修复花辊150根。 在张班长的眼里,什么废旧材料都是宝贝,在厂房里,有10多处堆放着他捡来的不同种类的螺丝,只要生产上需要什么螺丝,他从不去领取新的材料。而在厂房的角落里,有二、三十年前的水泵、减速箱等生产上必用设备,这些设备都是张班长“淘宝”所得,每样两三台检修好了的水泵、减速箱,随时为井下生产提供备用。 职工自发修旧利废 在综采二队厂房里,职工忙完当班的工作后,利用业余时间,两人组成一个检修小组,将从井下撤出已报废的推溜缸进行重新修复。修复一根报废的推溜缸只需要300多元的材料费,而购买一根新的推溜缸却需要3400元。该队职工每月修复推溜缸都在20至30根左右,每月可节省七、八万元的材料费。 开拓二队在日常的工作中,组织干部职工利用工作之余,以义务献工的方式,对矿井运输线拆除的废旧铁道和废旧风管进行回收复用,经过修复后,将每米22公斤的铁道铺设在小型矿车运输线上,又将回收的废旧风管,经过除锈处理后,安装于压风系统中。经不完全统计,在短短的4个月时间中,该队职工已回收22公斤的铁道600余米,回收两寸风管1500米,两项共节约生产成本13余万元。 在该矿每个单位的厂房里,都有一支修旧利废的队伍,他们负责对井下回收回来的机械配件、电器开关等进行修复,这群干部、职工从不计报酬,都以义务献工的方式,从每一个小材料入手,吃干榨尽,千方百计,争取将吨煤生产成本降至最低。
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