| 神宁集团运销公司宁洗厂科技创新促发展 | |||
| 煤炭资讯网 | 2015-8-26 12:19:40 局矿快报 | ||
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【本网讯】一直以来,神宁集团运销公司宁东洗煤厂以安全生产和提质增效为主线,充分发挥煤炭洗选、销售一体化优势,立足企业自身实际,大力开展技术创新创效活动,大幅提高了装车效率,有效地解决了生产中存在的难点和“瓶颈”问题,确保块煤产率的提高,满足了煤炭销售的需要,实现了降本增效。
引进新技术破解“瓶颈”难题。为了增强动力煤洗选加工效果,降低设备设施费用,该厂先后在红柳分厂、梅花井分厂、枣泉分厂和羊场湾分厂等主力洗煤分厂推广使用弛张筛技术,解决了宁东矿区不粘煤难筛分及煤泥减量化生产瓶颈,既增加了洗精煤的产量,又降低了末原煤中矸石含量,提高了末煤产品的发热量,对动力煤全级入洗工艺进行了改革和产品结构调整,实现了经济效益最大化,经试验检测,单台弛张筛较传统的博后筛筛分效率提高约20%,一年可节约电费11万余元。该厂还积极引进新设备,使用新材料,在灵新、羊场湾二区煤场建设柔性挡风抑尘网,在各煤场推广使用振动筛防尘网和防水帆布等防尘设施,减少粉尘外溢,抑制大范围逸散;配备使用车载喷雾器,增设或完善煤场喷淋设施,定期进行喷雾作业,降低煤堆扬尘和生产过程中的扬尘污染,使厂区环境得到了改善。
技术创新节约成本提煤质。该厂通过实施入洗量扩能改造,先后实现了羊二分厂、枣泉分厂和羊场湾分厂块煤的全部入洗,提高洗选排矸效率,灵新和羊一分厂块煤入洗率由30%提高到80%以上,提高了块煤质量,消除或减少了煤场人工拣矸,进而提高了煤场的筛分装车效率,全年节约人工拣矸费用约1499万元。经过洗选排矸的块煤,由煤场直接筛分装车地销,装车速度大大缩短,以往宁东矿区车辆排队、有煤拉不出去的情况得到大幅改观。该厂还积极发挥技术创新工作室的作用,对灵新分厂老旧落后的集控系统进行改造,将所有设备纳入集控系统,实现闭锁控制,消除就地起车存在的安全隐患,并恢复灵新分厂煤泥水处理系统闭路循环功能,挽回煤泥水外排效益损失,保障环境安全。
该厂将技术创新作为凝聚专业技术人员力量和智慧的“大舞台”,抓住安全、生产、技术、节能降耗等管理中的薄弱环节以及影响企业经济效益的突出问题,广泛开展职工经济技术创新创效活动,科技创新工作机制进一步健全。去年以来,该厂发表科技论文7篇,科技成果《弛张筛对宁东矿区不粘煤深度筛分的应用研究》荣获全国煤矿职工优秀技术创新成果二等奖,《宁东洗煤厂煤泥生产型煤工艺的试验研究》荣获中国煤炭工业协会科技进步奖二等奖,《提高块精煤产率》荣获2014年煤炭工业优秀质量管理小组活动成果发布一等奖。该厂采纳并落实广大职工提出的《脱泥筛上喷水管的优化改造》等合理化建议440条,创效29万元;完成《胶带输送机超前防纵撕保护》等经济技术创新成果71项,创效479万元;完成《活动闸板式采样机代替人工采样》等课题18项,创效1680万元。
为减少岗位用工,提高生产效率,推进巡岗生产作业模式,该厂把加快推进信息化、可视化、自动化建设作为技术创新工作的重点, 在产品运输装仓系统、水洗系统、筛分系统、浓缩池等实现设备控制和各种保护集中化、智能化、自动化目标,由集控统一远程控制,生产集中控制系统做到及时掌握设备运行状况,通过完善现场监控摄像装置,语言报警装置,做到预警分析、预控管理,预防性检查检修,实现了选煤系统监控无盲区和远程智能集中控制,既提高了用工效率和生产效率,又保障了设备的安全可靠运行,真正实现“少人则安、无人则安”的管理理念。
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