| 常村煤矿:改进防灭火工艺增效益 | |||
| 煤炭资讯网 | 2015-9-17 10:55:07 局矿快报 | ||
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【本网讯】“过去因为使用化肥(碳酸氢铵)防灭火,巷道内氨气气味呛人,职工们需要佩戴专用口罩才能正常作业,一个口罩需要300多元,只能使用14天,是一笔不小的开支。使用微氨凝胶代替化肥后,现在不需要戴口罩了,这一项就节约了不少的资金。”9月16日,河南能源义煤公司常村煤矿防火队队长赵合新说。 今年以来,该队把提质增效、节能降耗作为一项长效机制,通过持续改进防火工艺,深挖內潜,使防灭火工作不断进步,为安全生产提供了有力保证。 赵合新说:“我们通过不断试验,将化肥、水玻璃、水的比例由以往的1:3:10调整为1:3:15,同时将原来的注胶钻孔深度由3-4米增加至8-10米,保证了充填质量,防灭火效果更好。”通过分析,单月使用材料费较以前降低了三分之一。 “通过试用微氨凝胶代替化肥,效果确实好。”赵合新说,“微氨凝胶、水玻璃、水的比例为1:2.5:10,降低了水玻璃的使用量,节约了成本。微氨凝胶不仅起到了化肥的防灭火作用,而且降低了氨气浓度,改善了现场作业环境。” 该队对采空区下巷道进行喷浆后,再对顶板进行注水泥充填,不需要使用微氨凝胶,也取得了较好效果。赵合新说:“水泥比较便宜,封堵也好,避免了定期反复灌浆、注胶,这样就降低了充填成本,一次投入能获得长期效果。” 同时,该队采用生产任务和材料回收相互制约的管理方法,根据材料回收量及交旧换新数量,并结合当班生产任务对材料使用情况进行考核,大大提高了废旧材料回收率和修旧利废量,同期相比多节约了12%的材料费。
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