| 科技助发展 创新增效益——中煤大屯公司姚桥煤矿节支降耗打出“十张牌” | |||
| 煤炭资讯网 | 2015-9-9 14:26:11 通讯特写 | ||
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今年以来,面对煤炭价格持续下滑的严峻形势,中煤大屯公司姚桥煤矿严格按照公司领导提出的“打一场降本增效人民战争”的要求,继承和发扬“南泥湾精神”,不等不靠,坚持自我加压,深挖内潜,进一步提升科技在安全、生产、经营中的贡献率,依靠科技助发展,锐意创新增效益,结合矿井实际打出十张“科技创新牌”,实现了增产、节支、降耗、提效的目标。
第一张牌:新老井提升一体化。对煤流系统进行优化,在新东四-400水平采区下部安装分煤器,实现了新老井之间煤流系统的相互调节、相互补充,为缓解新老井系统运煤紧张发挥了较大作用。
第二张牌:综合利用矿井水。在西风井井底-181水平建一个水仓蓄水,利用高差产生的压力将水供至各防尘管网系统,从-400引用到-650、-850,每年可节约水、电及人工费用约110万元,真正做到了低碳、环保、节能。
第三张牌:用好“煤炭置换体”。 坚持推广“煤炭置换体”,增加煤炭回收率。通过使用煤炭置换体,将遗留在后溜和老塘之间的煤炭置换出来;采用新型端头放煤支架和过度支架,增加了两道和工作面顶煤的回收率,在动用相同储量的情况下,仅上半年就多回收煤炭10.76万吨。
第四张牌:实行“先喷后锚”。在岩巷队实行“先喷后锚”工艺,提高锚杆支护质量和巷道施工质量,促进光爆成型,杜绝超挖现象,减少矸石出车量,降低材料消耗,节约喷浆料30%-40%,单进水平提高10%,每米巷道节省232元,节约资金约70万元。
第五张牌:供电无功补偿。对井下主要运输皮带、西风井主扇风机实行变频节能控制,对地面35Kv等主要变电所安装无功补偿装置,使功率因素保持在0.9以上,实现动态无功补偿,促使电力费用降低。同时,对副井提升进行了严格规定,严格控制上下人时间及人数,老副井不少于10人/罐,新副井不少于15人/罐。严禁夜班提升矸石,将矸石放在早班与下井物料搭配提升,大大减少了提升勾数。加强设备选型管理,根据实际生产需求合理配备,避免“大马拉小车”现象,严格控制在用设备的空载、空转。
第六张牌:皮带翻转使用。上半年对即将到期的2000米东六二号进行翻转,能延长使用时间一年,可节约资金22.7万元;8月份将组织对1000米新东四二号皮带进行翻转,可节约资金10.3万元;将更换下来的-400东大巷二号皮带700米,通过整理用到7345工作面,减少了新皮带的投入。
第七张牌:使用整体道岔。井下运输轨道道岔铺设时,技术要求高,投入人工多,每次铺设浪费大量人力物力。针对这些问题,管理人员研制了整体道岔,可反复多次使用。上半年使用可复用的整体道岔约20余处,按每套整体道岔复用节约费用约1万元,上半年节省材料费用约20万元。
第八张牌:研制气动调车机。在新东四轨道上下口和2#副井下口成功用用,可遥控操作,不仅避免了人员操作带来的隐患,保障的安全,而且减少了岗位人员,每处调车机可节省1部小绞车,相应减少1名把勾工,共减少9名把钩工,每年节约人工成本45万元。
第九张牌:使用“风动速凝剂添加器”。解决了喷浆工作中因速凝剂添加不均匀造成的喷浆质量下降、回弹料多等现象,提高了喷浆效果,减少了职工体力消耗及回弹料产生,每年可节省费用约130余万元。
第十张牌:煤巷队整体网。减少了“上钢带”和“两块网之间搭接”的工序,规范了间排距,减轻了职工体力消耗,降低了材料成本,缩短了迎头空顶支护作业时间,提高了安全系数、工作效率和标准化水平,每月可节约资金1万多元。
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