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神木天元:技术创新助推企业年节煤40万吨

煤炭资讯网 2016-2-5 11:23:55    通讯特写
     2015年,神木天元兰炭生产系统经过一系列的技术创新工作,共节约用煤40万吨,按照年均价每吨270元的价格计算,仅2015年就节约了1个亿。

    在煤化工企业的“寒冬”里,年节煤能达到如此大的数值,实属不易。那么,神木天元是如何做到的呢?
 
         设备改造增盈利
 
    很长时间以来,块煤在进入落煤筒后,直接垂直下落,无疑增加了块煤的破碎率。为了改变这一状况,该公司工作人员在落煤筒内安装了旋转溜槽,使得进入落煤筒的煤可沿着旋转溜槽下落,减少了块煤的破碎率,这也意味着提高了块煤的使用率。
 
    振动筛是煤炭筛分的主要设备,它可筛分出符合标准的块煤,即长度为30mm—80mm的块煤,也就是大家俗称的“三八块”。然而,振动筛的震动幅度较小,筛分率不高,再加上易造成筛面的堵塞,给大家的工作造成了很大的麻烦。而震杆筛则不同,它的振幅较大,筛板对块煤的冲击应力和剪切应力大,克服了煤之间的黏着性,减少了筛面的堵塞,使块煤快速完成松散、分层和筛分。
 
    除此之外,在197皮带上增加受煤坑,也在很大程度上节约了用煤。众所周知,储煤仓内的合格块煤到达炭化炉,需经过给煤机、皮带、振杆筛、旋转溜槽等多个转运工序,这一过程,大大增加了块煤的破碎率,同时降低了工作效率。而197皮带上受煤坑的出现,虽是一个不怎么起眼的小容器,但如果用铲车直接将块煤倒入此处,再经过197机头振杆筛的筛分,把煤直接给到M1皮带上,中间减少了几处转运,大大减少了块煤的破碎率。
 
         改变运行方式提效益
 
    一直以来,运送到神木天元的块煤,需要经过多个转运工序,方可进入到炭化炉,这中间的每一个转运环节,都会增加块煤的破碎率,造成不必要的损失。考虑到这些不利因素,该公司员工从实际出发,想出储煤仓和地面1:1比例上煤的方法,增加地面上煤时间,也就是块煤到达该公司后,不从第一个环节出发,无须经过储煤仓,而是直接将块煤放到3#煤场,经过3#煤场受煤坑最终到达炭化炉,中间减少数个转运环节,也就减少了数个环节的煤炭损失。
 
    其次,新旧煤源互换,存储新煤,先使用旧煤,车间按规定定期消耗旧煤,缩短现场原煤存储周期,在一定程度上减少了因风吹、日晒等自然因素造成的煤炭成分损失。 
 

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本网通讯员:雷艳阳      编 辑:肖平
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