| 晋煤集团长平公司启用“全自动”清仓机节支降本百万元 | |||
| 煤炭资讯网 | 2016-3-21 12:15:51 经验交流 | ||
|
【本网讯】面对严峻的煤炭市场形势,长平公司坚持在工艺改革、系统简化中降成本,通过启用清、筛“二合一”的矿用清仓机,实现排水“全自动”,每年可节约生产成本100万元。
随着矿井盘区排水量日益增大,煤泥占据水仓空间的情况逐渐凸显,长平公司井下140个排水点的清淤工作成为重中之重。以往,该公司采用人工先排水后,用铁锹对淤泥进行清挖、滤水、清理的传统清仓的方式,仅一个集中水仓最少需要7个工人连续21个班次才能将淤泥清除,费时费力,效率低下。此外,由于水仓煤泥淤积速度快,长时间的清淤工作不仅严重影响正常排水,而且水泵在半水半煤泥的状态下工作,易被烧毁,给矿井的安全生产带来威胁。
面对着人工、时间高耗能的实际情况,长平公司围绕“安全高效”目标要求,改进装备工艺,提高机械化程度,启用由高频振动筛现和离心式泥浆泵组成的清仓机进行清仓,先由进料颗粒大、大流量的离心式泥浆泵将水仓内的大颗粒煤泥进行抽排,再通过高频双层振动筛对煤泥水进行粗细分离和脱水。经过短短一周的时间,四盘区胶轮北巷集中水仓的淤积煤泥被全部清出,并且筛分后的煤泥可直接运送到皮带上,减少人工清理现场工作面时间的同时,产生额外的经济效益。
“全自动”的清仓机的投入使用,大大增强安全生产中排水设备的电子操控能力,减少作业人员和无效劳动,提升相配备排水泵的使用年限,预计全年可节约人力物资成本100万元,为长平公司节支降本、科技创效工作增添了新的动力。
| |||