| 同煤四老沟矿 “复用、改造、自制”三招齐发增效 降耗 提效率 | |||
| 煤炭资讯网 | 2016-4-11 15:41:43 经验交流 | ||
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为应对煤市新形势,大同煤矿集团四老沟矿从材料回收改造复用、现有设备技术革新以及自主研发三个方面发力,不断提升工作效率,实现增效降耗的目标。
加强旧料复用,技术改造再发光热 南阳路排矸立井为该矿主要排矸通道,随着井下掘进工作量的加大,矸石量增多,并伴有煤泥,靠人力和挖掘机把矸石运往排矸煤场的老办法,不仅工作强度大,效率低,且已逐渐无法满足安全生产的需求。为了解决这一难题,该矿技术人员,经过实地勘测和研究分析,利用该矿现有材料,自主研发设计了一部煤矸石地面快速装车运输栈桥。栈桥投入使用后,不仅将原来投入的工人数由8个降为1个,而且运输也不会受天气影响,达到了24小时运转。劳动成本费、材料成本费和挖掘机油耗、损耗也大大减少,仅此一项每年为全矿节约资金300余万元。 加强创新改革,取精去糟再提效益 为了满足井下某些巷道既能行人、运料,又能阻断风流的要求,该矿对巷道安设了双风门。但有时由于工人的疏忽,会将两道风门同时开启,很容易造成工作面风流短路、瓦斯等有害气体聚集。为彻底解决这一问题,该矿技术人员决定从机械构造上入手,对两道风门进行闭锁控制改造,即同一时间只能有一道风门开启,从而完全避免人为失误造成的风流短路。市面上现有的闭锁装置主要为电控方式,不仅成本高,且易损坏,维修麻烦。该矿技术人员坚持“低成本、高效率”的原则。通过对当前市面上的电控闭锁风门进行构造研究和经验借鉴,取其精华去其糟粕,将该矿现有风门改造成了纯机械闭锁风门。改造后的风门,通过巧妙的机械链接,不仅很好地实现了两道风门互相闭锁的功能,而且易安装,好操作,用最小的成本有效保证了井下通风的安全性。 加强自主研发,推陈出新再创佳绩 一直以来,受钻头直径的影响,该矿在进行卸压孔、煤柱间穿孔等作业时,都得先利用小孔径钻头钻进,再用大孔径钻头扩孔。这样施工,不仅工序复杂,操作技术要求高,而且耗时多,工作效率低。该矿技术人员本着“自主研发,减少支出”的原则,决定自制一种能让施工一步到位的大孔径钻头。通过研究试验,该矿技术人员巧妙地将现有的三个不同孔径钻头结合在一起,按孔径大小依次排列在一根轴上,便可根据需要组装出不同孔径钻头。改造后的钻头,不仅满足了所有钻孔作业的孔径需求,减少了施工工序,也极大地提高了工作效率,降低了劳动强度和人力成本。(王朋)
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