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蒲白建庄矿业:在创新管理中实现大节约

煤炭资讯网 2016/8/10 12:59:05    通讯特写
    作为蒲白矿业公司新区主力矿井之一的原煤生产单位,蒲白建庄矿业公司承载着矿业公司实施三年“治亏创效 扭亏为盈”战略目标的重担。然而,面对煤炭市场的持续“寒冬”,面对企业经营困难的局面,建庄如何立足于市场大环境下,又如何打盈这场攻坚战?

    “困难面前,办法总比困难多”这是建庄人常自勉的一句话。
 
    今年上半年,该公司利用自身存在的优势,在煤炭市场的一次又一次冲刷下,及时调整思路,通过管理延伸创新成本管理方法,围绕矿业公司三年“治亏创效、扭亏为盈”实施方案,全方位、多角度深挖内潜,实现了该公司在严峻形势下挖潜增效的目的。上半年完全成本129.86元/吨,较同期180.59元/吨降低50.73元,取得了建矿有史以来成本管理的最好成绩。
 
         细化成本管控体系,延伸管理责任
 
    “我们将成本指标延伸到班组,将班组指标分解到每个岗位,从岗位分解到个人、单机,自成本指标分解以来,大家都把材料当自家东西一样,看得紧紧的……”
 
    今年以来,蒲白建庄以围绕“转观念、强管理、挖潜力、提效益”的管理思路,广泛采取降本增效措施,完善成本费用指标考核办法,成立以董事长、党委书记,各副总经理及相关部室负责人组成的成本费用管理考核领导小组,以生产技术部门为核心,财务、人力资源等部门共管的生产成本管控体系,坚持每月召开一次生产经营分析会,每周召开一次材料分析会,重点分析总结成本费用管理中存在的问题。在成本预算方面严格执行周计划、月考核办法,考核周期由季度考核兑现变为周通报、月考核、月兑现。并实现生产成本指标管控,将成本指标分解到部室、区队,细化到班组、岗位、单机和个人,并将成本考核与争创卓越团队、管理人员绩效考核、个人工资挂勾,进行“超罚节奖”。通过以上举措,全员成本意识得到明显提升,成本管控效果显著。
 
    严格执行“避峰填谷”用电管理,电力实现降本增效。
 
    为做好峰谷分时用电、避峰填谷工作,降低电力消耗成本,提高企业经济效益,建庄出台了《“避峰填谷”峰谷分时用电管理的规定》,严格实行“避峰填谷”用电管理,提高用电功率因数,减少非居民照明用电。根据峰谷段差别电价,调整了生产作业时间,由原先的9:30停机调整到现在的8:30停机,上半年节约电费28万元,预计全年可降低电费110万元。每月巡检两次无功补偿装置,保证功率因数超过国家规定的0.90以上,上半年功率因数已奖励12万元,预计全年可奖励25万元。另外,根据陕发改委相关文件精神及批复,建庄已取得电力用户与发电企业直接交易资格,从2月份起每度电可优惠0.02元,全年预计可交易电量5000万度,可降低电费100万元左右。
 
    通过以上措施,上半年商品煤电力成本较同期下降2.23元/吨,预计全年可降低电费246万元。
 
    “实行“避峰填谷”用电管理后,不但节省了电力消耗,还减轻了工人的劳动强度,提高了工作效率!”机电部杨曹欣告诉笔者。
 
         加大修旧利废,降低采购物资费用
 
    为降低采购物资费用,建庄一方面加大修旧利废,进行自修、改造,一方面为落实集团公司“物归一家管”的物资供应管理理念和一季度经营工作调研会雷董事长的讲话精神,以取缔区队库房,降低采购成本,扩大代储代销业务范围,逐步实现零库存为目标,实现物资材料的集中、透明化管理,成立了井口物资超市。
 
    供应部部长李传军告诉笔者“井口物资超市的建立,使区队间的通用材料得到调配使用,减少了物资采购成本,还提高了工作效率。”
 
    上半年,通过减少外委修理相近材料改型使用、区队间通用材料调配使用、采购原材料加工成品、异形件改造等措施,节约费用491.6万元,107工作面设备外委修理需花费1716万元,现通过自修花费1333万元,节约383万元。取缔区队库房7个,节约采购资金382万元,库存材料同比下降14%。
 
     生产组织严谨有序,全员工效得到显著提升。
 
     在去年的基础上,建庄继续加强对生产过程和关键任务节点的监督考核,在目标和任务的制定上进行合理分解,对重点指标、重点工程,实行重点管理,通过日通报、周总结、月考核的倒逼机制,确保生产最大程度按计划推进;加强生产过程的技术指导和差别单价结算激励机制,特别是在煤炭回收率上收到了较好效果。上半年,216工作面顶煤回收率逐步提高到6月份的88.1%,累计多回收顶煤4.8万吨,按平均售价计算,增加经济效益800余万元;推行设备管理延伸,减少设备事故影响,提高生产效率,上半年机电事故影响率较同期3.67%降低0.56%;生产事故影响较同期减少108小时。通过“绩效考核”、“卓越团队管理”,实行月考核、月兑现、月公示;全员绩效工资与生产任务挂钩、安全工资与“三违”、人的行为治理挂钩,通过采取系列有效措施,生产劳动组织更加高效严谨,上半年全员工效23.04吨/工,较同期14.18吨/工增加8.86吨/工,矿井达到了高产高效水平。
 
         在技术革新中实现增产增效
 
    今年4月份,配采队在回撤4-2107工作面时,支护方式锚索锚杆间隔布置由“1111布置”调整为“1212布置”形式,节省费用7.9万元;根据工作面底板条件,减少地坪施工,局部淋水及淤泥段采取铺混凝土干拌料,减少工程量176m3(费用约23万);回撤期间在回撤通道设置3架掩护支架,减少采空区木垛支护投入费用43.3万元,同时综采面比计划提前7天投入生产,多生产原煤4.2万吨,产生经济效益840万元。
 
    “综采工作面支架回撤工艺的改进,缩短了回撤时间,节省了人力、物力,更重要的是工作面的安全环境得到了质的飞跃,使职工的安全得到了保障”配采队刘福军在谈及工作面回撤技术工艺的改进时语重心肠的说道。
 
    除此之外,工作面由原顺序开采调整为跳采方式,减少相邻巷道受采动压力影响后巷道二次、三次维护、起底等费用,节约400万元;工作面两巷掘进一次性成巷达标,减少二次管线拆除和重复安装费用,上半年节约240万元;为防止工作面采空区漏风,从2016年开始采用黄泥替代卡弗尼封堵,全年预计节约材料费54万元。对35KV变电所、中央水泵房、二盘区水泵房、压风机房、一阶段水泵房实现了自动化,无人值守,减少岗位用工18人,全年节约费用96万元;职工浴室安装了全自动微电脑太阳能热水系统,每年节约人员工资、电费、自用煤、维修材料等费用100余万元。


本网通讯员:范芳芹      编 辑:肖平
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